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膜法水處理應(yīng)用于發(fā)電廠

更新時間:2007-11-01 10:59 來源: 作者: 閱讀:4320 網(wǎng)友評論0

1.介紹

   
鍋爐補給水的制備工藝近些年有了比較大的進(jìn)步。傳統(tǒng)的制備工藝主要利用混凝、澄清、過濾來去除懸浮物,利用離子交換技術(shù)來去除水中各種鹽離子,稱為化學(xué)水處理:

                     

  傳統(tǒng)工藝存在的主要問題一是預(yù)處理系統(tǒng)的效率不高,流程長,效果不穩(wěn)定;二是離子交換樹脂需酸堿再生,大量排放酸堿廢水,污染環(huán)境。
 
   近些年隨著水資源的匱乏和環(huán)保呼聲的提高,新的水處理技術(shù)發(fā)展勢頭很快。利用各種膜分離技術(shù)可以構(gòu)建如下的鍋爐補給水處理流程:

                   

  其中,超濾與傳統(tǒng)的預(yù)處理技術(shù)相比,其產(chǎn)水水質(zhì)更好,可以為下游反滲透膜提供最佳的保護(hù),使得污水或者廢水進(jìn)入反滲透脫鹽成為可能;而反滲透則是這個工藝中脫鹽的核心,它可以去除98%以上的各種離子; EDI新技術(shù)近兩年來我國多個熱電廠的鍋爐補給水系統(tǒng)中得到應(yīng)用,它取代傳統(tǒng)的混床,無需消耗酸堿就可連續(xù)制取高純水,是一項環(huán)保的新技術(shù)。這個全膜法工藝是一個物理的凈化過程,它高效、環(huán)保,并且在投資、運行、維護(hù)方面擁有諸多優(yōu)勢,從而引起廣泛的關(guān)注。

  山西古交發(fā)電廠是全國最大的燃用洗中煤的坑口電廠之一。規(guī)劃容量為4×300MW。古交發(fā)電廠由山西省電力勘測設(shè)計院負(fù)責(zé)工程設(shè)計,設(shè)計人員針對電廠亞臨界鍋爐補給水系統(tǒng)的工藝進(jìn)行了大量的前期調(diào)研工作,在此基礎(chǔ)上比較了傳統(tǒng)的一級除鹽加混床、反滲透加一級除鹽加混床、以及超濾-反滲透-EDI”三種工藝的經(jīng)濟(jì)性、可靠性和環(huán)保性。最后初步擬定了第三種全膜法的方案。

  考慮到超濾和EDI新技術(shù)在國內(nèi)30萬千瓦以上的大機組中沒有應(yīng)用的先例,而EDI作為補給水系統(tǒng)最后一道處理工序,其產(chǎn)水水質(zhì)直接關(guān)系到鍋爐和汽輪機的安全運行。因此,在實地考察的基礎(chǔ)上,山西恩華能源公司、山西電科院、山西電力設(shè)計院組織了一個聯(lián)合試驗組,在古交電廠的水源地-萬家寨針對黃河水連續(xù)進(jìn)行了兩周的現(xiàn)場中試。中試的主要目的包括:

   
1)考察是否有必要使用超濾,超濾的產(chǎn)水水質(zhì),超濾本身抗污堵的狀況;

  2)考察EDI的產(chǎn)水水質(zhì)是否能夠安全可靠地滿足超高壓鍋爐的用水要求;

  2.試驗水質(zhì)以及工藝設(shè)備

  2.1試驗流程

  試驗采用如下的膜法處理流程:

      
        試驗規(guī)模:超濾產(chǎn)水:4.5m3/hEDI產(chǎn)水:2.0m3/h

  2.2試驗用水質(zhì)

  試驗所取萬家寨黃河水水質(zhì)資料見表1。

 表1. 萬家寨黃河水水質(zhì)

項目
 
含量(mg/L) 項目 含量(mg/L)
K+ Na+ 130 Cl- 105
Ca2+ 61.7 SO42- 214
Mg2+ 35.2 HCO3- 245
TDS 725 膠體硅 49.6
SS 31 溶解硅 7.2
COD-Mn 4.2 pH 7.7
    TOC 5.6

        2.3試驗裝置及分析手段

  試驗裝置采用一體化的集裝箱式中試裝置,全自動控制。其中包括:

  1. 雙濾料過濾器1臺;

  2. 超濾裝置1套。含 OMEXELLTM-SFP2660超濾膜4支(膜材質(zhì)為PVDF);

   3. 一級、二級反滲透裝置各一套;

  4. EDI裝置一套。含OMEXELLTM-210 EDI元件一支及附屬系統(tǒng)。
  
       試驗中檢測的項目及方法如下:

  表2. 檢測的項目及方法

檢測項目
 
檢測方法 儀器名稱 規(guī)格型號 精度 制造廠 檢測頻率
濁度 取樣人工 濁度儀 2100P ±0.01 HACH 2小時
SDI 人工手動 SDI測定儀     Millipore 4小時
SiO2 取樣人工 分光光度計 721型     2次
硬度 取樣人工 化學(xué)滴定       2小時
電導(dǎo)率 在線自動 電導(dǎo)率表 8850 ±0.1 Signet 1小時
pH值 在線自動 PH表 8750 ±0.1 Signet 1小時
流量 在線自動 流量計 8550 ±0.1 Signet 1小時
壓力 在線自動 壓力表   ±0.01 Wika 1小時
溫度 在線自動 溫度表 8850 ±0.1 Signet 1小時
 

        3. 試驗結(jié)果與討論

  3.1 預(yù)處理系統(tǒng)對濁度的去除

  預(yù)處理系統(tǒng)包括雙濾料過濾器裝置和超濾裝置,主要去除水中的顆粒、膠體、懸浮物、大分子有機物、濁度等,使出水滿足反滲透的進(jìn)水條件(主要有濁度和SDI值兩個指標(biāo))。

  1) 雙濾料過濾器出水濁度最高43.3NTU,最低2.6NTU,出水濁度受原水濁度的變化影響較大,去除率在46.96%~94.51%之間。

  2.)超濾出水濁度最高0.4NTU,最低0.14NTU。去除率在92.19%~99.52%之間。

  說明:超濾的降濁作用非常明顯,在雙濾料出水濁度較高、變化較大的情況下,出水濁度也非常穩(wěn)定,能滿足反滲透進(jìn)水濁度<1NTU的要求。

     
                                
    
                        圖1. 預(yù)處理系統(tǒng)對濁度的去除情況

       3.2 預(yù)處理系統(tǒng)對SDI的去除

  SDI值是污染指數(shù)的簡稱,在反滲透系統(tǒng)中,用來衡量反滲透進(jìn)水的一個重要指標(biāo)。反滲透系統(tǒng)進(jìn)水要求15分鐘SDISDI155,推薦值SDI154。反滲透進(jìn)水SDI15值越小說明進(jìn)水對反滲透膜的污染程度越小。

  試驗期間超濾出水SDI15值的變化曲線如圖2所示。從圖中可以看出超濾出水SDI15值最大1.33(出現(xiàn)在萬家寨水庫排砂,原水濁度>100NTU期間)最小0.00,除了4次>1.0外,其余均<1.0;優(yōu)于SDI154的反滲透進(jìn)水推薦值。說明SFP超濾對污染指數(shù)SDI15值有很有效降低作用。超濾進(jìn)水(即雙濾料過濾器出水)SDI15>6.67SDI極限值), 無法測量。這表明,如果不使用超濾進(jìn)行更深度的處理,雙濾料過濾器的產(chǎn)水是不能滿足反滲透的進(jìn)水要求的。因此,在此水質(zhì)條件下,超濾是必需的處理工序。

    
                    圖2. 預(yù)處理系統(tǒng)對SDI15的去除情況
    
   
3.3 超濾裝置進(jìn)出水壓差的變化

  試驗期間保持產(chǎn)水流量不變,監(jiān)測超濾進(jìn)出水壓力數(shù)據(jù),得到超濾的進(jìn)出水差壓變化曲線,并經(jīng)溫度修正后如圖3所示。可以看出,超濾的進(jìn)出水壓差在試驗期間有一定的波動,但總體沒有明顯的升高趨勢。說明在此期間超濾膜沒有明顯的污堵。

                 圖3. 超濾過膜壓差的變化情況

   
3.4 反滲透和EDI的除鹽情況

  除鹽系統(tǒng)包括一、二級反滲透和EDI。一級反滲透作為預(yù)脫鹽裝置,脫除水中大部分的溶解鹽類、顆粒、硬度、活性硅,二級反滲透和EDI作為精脫鹽裝置,進(jìn)一步脫除水中微量的溶解鹽類、硬度、活性硅,使整個系統(tǒng)的出水水質(zhì)達(dá)到超高壓亞臨界鍋爐的補水水質(zhì)要求。原水和EDI產(chǎn)水電導(dǎo)率的變化如下圖所示:

                  圖4. 原水與EDI產(chǎn)水電導(dǎo)率的變化

        3.5 膜法除鹽系統(tǒng)對硅的去除

  硅是鍋爐補給水的一項重要指標(biāo),在電廠的運行中硅的含量被嚴(yán)格監(jiān)測和控制。試驗期間,對膜法除鹽系統(tǒng)的進(jìn)、出水硅含量進(jìn)行了監(jiān)測分析。其中兩次取水樣送至北京譜尼理化分析測試中心進(jìn)行低含量硅的分析,分析結(jié)果如下:
                                   表3. 水樣低含量硅分析
                                         

序號
 
水樣一(取樣時間:2003年3月29日9:00) 水樣二(取樣時間:2003年4月2日12:00)
1 原水 全硅(mg/l) 8.73      
活性硅(mg/l) 8.18      
2 雙濾料出水 全硅(mg/l) 6.69 雙濾料出水 全硅(mg/l)  
活性硅(mg/l) 6.28   活性硅(mg/l) 8.01
3 超濾出水 全硅(mg/l) 6.16      
活性硅(mg/l) 5.79      
4 一級RO出水 全硅(mg/l) 0.084 一級RO出水 活性硅(mg/l) 0.078
去除率 98.64%   去除率 99.02%
5 二級RO出水 全硅(mg/l) 0.012      
去除率 85.71%      
6 EDI出水 全硅(mg/l) 0.002 EDI出水 活性硅(mg/l) 0.003
去除率(%) 83.30%      
 

  從表中數(shù)據(jù)可以看出,膜法除鹽系統(tǒng)各單元對硅均有較高的脫除率。一級反滲透脫硅率達(dá)到
99%左右,與設(shè)計軟件的計算值接近;而二級反滲透進(jìn)水的硅含量較低(84ppb),其對硅的脫除率也相對較低,約86%;而EDI對硅的脫除率約為83%。試驗期間系統(tǒng)產(chǎn)水硅含量在0.003 mg/L(3ppb)左右。

  另外,EDI產(chǎn)水中的硬度指標(biāo)始終保持在檢測下限之下,符合鍋爐用水的要求。

  4. 結(jié)論

  通過試驗過程和試驗過程各種數(shù)據(jù)的分析,可以得出以下結(jié)論

  
1) 試驗期間,萬家寨水庫水經(jīng)過雙濾料過濾+超濾+兩級反滲透+EDI”的工藝處理后,出水硬度、活性硅、電阻率各項指標(biāo)完全能滿足古交新建超高壓亞臨界鍋爐補給水的要求。

  2)雙濾料過濾后水質(zhì)的濁度和SDI值均不滿足反滲透的進(jìn)水要求;而經(jīng)超濾處理后,產(chǎn)水濁度小于1、SDI小于1,可大大降低反滲透膜的受污染程度。同時超濾本身沒有觀察到明顯的污堵現(xiàn)象;

  3.)EDI出水硬度接近于0、活性硅含量僅3ppb、電導(dǎo)率低于0.06mS/cm,各項指標(biāo)完全能滿足古交電廠超高壓亞臨界鍋爐補給水的要求??紤]到原水硅含量可能的波動、反滲透和EDI設(shè)備性能長期運行后可能的衰減等因素,綜合認(rèn)為該工藝是安全、可靠的。

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