反滲透系統(tǒng)在一五○發(fā)電廠的應(yīng)用
一五○發(fā)電廠始建于1970年,原水處理系統(tǒng)設(shè)計為3×40 t/h的一級除鹽加混床。近幾年來,水源水質(zhì)嚴重惡化,含鹽量由原來的276 mg/l增加到現(xiàn)在的585 mg/l,遠遠超過原水處理除鹽系統(tǒng)的設(shè)計參數(shù)。除鹽系統(tǒng)投產(chǎn)初期運行周期達20 h左右,目前僅為6 h左右。運行周期的縮短,再生頻繁,酸、堿耗升高,工作量大大增加,再加上機組老化而引發(fā)的補水率上升,原水處理系統(tǒng)已難以滿足一五○發(fā)電廠補給水的需要。
反滲透作為一種先進的膜處理技術(shù)逐漸成熟,在國內(nèi)多家電廠應(yīng)用效果良好。目前,水處理系統(tǒng)中采用反滲透作為前置預(yù)除鹽方式的比較多,原有的單純離子交換除鹽方式逐步被反滲透作為預(yù)脫鹽的方式所取代。因此,通過研究和論證,一五○發(fā)電廠的水處理改造采用了先進的反滲透膜技術(shù)。
1反滲透系統(tǒng)簡介
1.1系統(tǒng)構(gòu)成
一五○發(fā)電廠選用了2×40 t/h反滲透系統(tǒng)。由深井水經(jīng)雙料過濾器后加入阻垢劑以防止反滲透濃水區(qū)結(jié)垢,通過5 μm保安過濾器后出水經(jīng)升壓泵進入反滲透裝置。每套反滲透裝置配置1臺升壓泵,流量64 m3/h,揚程151.4 m。反滲透裝置由壓力容器、反滲透膜元件、配套儀表和PLC控制系統(tǒng)構(gòu)成,每套反滲透有6個壓力容器,采用4∶2布置,每個壓力容器內(nèi)裝6根膜元件,膜元件為渦卷式復(fù)合膜,型號為BW330-400,膜材料為芳香族聚酰胺膜。反滲透產(chǎn)品水管上裝設(shè)爆破膜和逆止閥,防止產(chǎn)生的背壓破壞膜元件,當產(chǎn)品水壓力超過規(guī)定值時,爆破膜自動破裂泄壓,以防止膜元件背壓過高而影響壽命,同時在淡水管路上安裝排放閥,停運時打開以消除淡水管的靜壓。
反滲透設(shè)自動啟停裝置,啟動時自動沖洗管道內(nèi)不合格水,然后沖洗反滲透排除反滲透內(nèi)的空氣,防止形成氣錘損壞膜。
高壓泵出口裝有電動慢開門,當高壓泵啟動后電動慢開門才緩慢開啟,以保證膜元件壓力平緩上升,避免膜元件因突然升壓而受損。同時高壓泵出口還設(shè)高壓保護開關(guān),壓力過高時,壓力高限報警停泵;泵入口設(shè)低壓報警,壓力過低時,低限報警停泵;電流過載自動開關(guān)可在高壓泵電流過載時,自動跳閘斷電,防止燒壞高壓泵。
1.2反滲透裝置進水水質(zhì)要求及運行條件
工作壓力:1.1~1.8 MPa
設(shè)計水溫:18 ℃
給水流量:54 m3/h
產(chǎn)水流量:40 m3/h
SDI≤4.0
余氯≤ 0.1 mg/L
脫鹽率≥97%
回收率<75%
反滲透裝置進水的預(yù)處理對反滲透的正常運行和延長膜壽命非常重要,如處理不當則會后患無窮。一五○發(fā)電廠引用深井水,濁度較低,故采用雙層濾料過濾器,濾料由石英砂和無煙煤組成,運行中嚴格控制出水污染指數(shù)SDI,水質(zhì)變差時立即停運反洗。
壓力是反滲透脫鹽的推動力,應(yīng)按反滲透組件的要求維持一定壓力,若壓力過小會影響脫鹽率和水的回收率,而壓力達到一定程度后脫鹽率趨于穩(wěn)定,且膜的壓密是不可逆的,因此為延長膜的使用壽命,應(yīng)在脫鹽率和產(chǎn)水率滿足的情況下,盡量采用低壓力,一五○發(fā)電廠反滲透壓力為1.1~1.8 MPa。
2反滲透應(yīng)用的問題分析和改進情況
2.1問題分析
按廠家設(shè)計為反滲透后直接加混床,但反滲透建成投運后,混床只能運行7~15 h,頻繁的再生使工作量不但沒有減少反而比原除鹽系統(tǒng)工作量更大,酸、堿用量節(jié)省也達不到預(yù)期要求,分析原因如下。
a. 反滲透系統(tǒng)出水電導率為20~24 μS/cm,而原來的一級除鹽系統(tǒng)出水電導率最大不超過5 μS/cm,故現(xiàn)在混床運行時間大大縮短,由原來的8、9 d減為現(xiàn)在的7~15 h(由供給機房的水量而定,冬季用水量大,運行時間有可能更短),嚴重影響著安全生產(chǎn)。
b. 混床和一級除鹽系統(tǒng)相比雖具有出水水質(zhì)好的特點,但同時也存在如下缺點:樹脂交換容量利用率低;反洗、混合造成樹脂損耗大;再生操作復(fù)雜,需用時間長。如果混床如此頻繁再生,樹脂損耗率將非常高,甚至會超過原來沒有用反滲透時的樹脂損耗率;此外混床樹脂交換容量利用率低,故酸、堿用量增大;再加上混床再生操作復(fù)雜,時間長,經(jīng)濟技術(shù)都沒有優(yōu)勢。
c. 再生混床一般需用質(zhì)量非常好的除鹽水,而一五○發(fā)電廠由于混床出水直接進機房,故再生混床只能用淡水箱的水即反滲透出水,水質(zhì)較差,造成混床再生效果不好,故混床出水水質(zhì)不如以前。
d. 反滲透出水存在硬度和一些陰離子雜質(zhì),如長期用此水,再生混床將造成樹脂交叉污染。運行一段時間后,運行時間還將進一步縮短,出水水質(zhì)進一步變差。
e. 如3個混床都失效,將無法象以前那樣直接供一級除鹽水,安全系數(shù)低。
2.2改進情況
鑒于以上問題的存在,一五○發(fā)電廠對系統(tǒng)進行了改進,即利用上一級除鹽系統(tǒng)。系統(tǒng)流程如下:
雙層濾料過濾器→高壓泵→反滲透裝置→淡水箱→淡水泵→一級除鹽系統(tǒng)→除鹽水箱→除鹽水泵→混床→機房
現(xiàn)在一些電廠采用反滲透加混床,并且取得了良好的經(jīng)濟效果。但一五○電廠的反滲透系統(tǒng)在原系統(tǒng)基礎(chǔ)上改進,利用一級除鹽系統(tǒng),并不用增加投資,而從運行情況來看,不論是安全性、穩(wěn)定性還是節(jié)約酸、堿用量來說,采用反滲透加一級除鹽加混床都比反滲透加混床要好。
3綜合評價
3.1技術(shù)可行
改進的反滲透系統(tǒng)延長了制水運行周期,節(jié)省了酸、堿用量。采用反滲透加一級除鹽系統(tǒng)加混床后,其顯著優(yōu)點是一級除鹽系統(tǒng)的運行周期成倍增加,再生次數(shù)大大減少,節(jié)省大量酸、堿。原一級除鹽運行周期6 h,而采用反滲透加一級除鹽系統(tǒng)加混床后,一級除鹽運行周期達8~10 d,周期制水量從240 t增至8 600 t左右,混床運行時間可達1個月以上。
3.2除鹽水質(zhì)量提高
利用反滲透后發(fā)現(xiàn)一級除鹽出水電導率降至0.8 μS/cm以下,SiO2含量也降低,混床出水水質(zhì)更好,有效地保證了為鍋爐提供優(yōu)質(zhì)的除鹽水。
3.3運行維護量減少
采用反滲透后,離子交換器的運行周期增加,再生次數(shù)減少,運行維護減少,工作條件得到改善,勞動強度大大降低。
3.4保護環(huán)境
從環(huán)境保護的角度來看,采用反滲透后,廢酸、堿的排放量大大減少,其環(huán)境效益和社會效益十分明顯。
3.5經(jīng)濟效益可觀
原水處理除鹽系統(tǒng)周期制水量為240 t,現(xiàn)在為8 600 t,酸、堿用量減少97.2%。以2001年酸耗量1 200 t、堿耗量1 000 t計算,1 a可節(jié)省酸堿費87萬元,運輸費12萬元,每 a補充樹脂費約2萬元,系統(tǒng)維護費可節(jié)約資金6萬元;利用反滲透后每年阻垢劑用10萬元,設(shè)備費215萬元,故可在2 a多的時間內(nèi)收回成本,以后每a可節(jié)省約90萬元。
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