氣流分布對(duì)電除塵器除塵性能的影響
某水泥廠有一條1000t/d水泥干法生產(chǎn)線,窯尾采用電除塵器,該除塵器于2000年投入運(yùn)行。除塵器運(yùn)行后除塵效率不太理想,沒能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過幾年的運(yùn)行,除塵器內(nèi)部構(gòu)件部分已有損壞,除塵器粉塵超標(biāo)排放日益嚴(yán)重。隨著國(guó)家新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)GB4915-2004《水泥工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施,水泥廠對(duì)除塵器進(jìn)行了檢修,更換了內(nèi)部損壞的構(gòu)件,但除塵效率仍沒能得到徹底改觀。為了使除塵器能夠真正達(dá)標(biāo)排放,我們對(duì)該除塵器進(jìn)行了系統(tǒng)的分析研究,找到了問題的根源,并采取了一定的解決措施,也取得了理想的改造效果。筆者現(xiàn)將本次技術(shù)改造作一粗淺的分析和介紹,借此拋磚引玉。
一、電除塵器現(xiàn)狀
1、電除塵器相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)
電除塵器規(guī)格: 22/10/3×9/0.4
電除塵器處理風(fēng)量: 240000m3/h
電場(chǎng)數(shù): 3
電除塵器總集塵面積: 5940m2
電場(chǎng)煙氣風(fēng)速: 0.76m/s
陽極振打方式: 側(cè)部回轉(zhuǎn)撓臂振打
頂部振打方式: 頂部傳動(dòng)側(cè)部回轉(zhuǎn)撓臂振打
陽極板型式: C480
陰極線型式: RS芒刺線
高壓硅整流器: GGJO2-1.0A/72KV
進(jìn)口含塵濃度: 80g/ m3
出口排放濃度: 100mg/m3
2、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
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二、除塵器存在問題及分析
從以上電除塵器的設(shè)計(jì)參數(shù)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排除:
1、電除塵器的實(shí)際處理風(fēng)量231530 m3/h小于240000m3/h的除塵器理論設(shè)計(jì)風(fēng)量。因此,電除塵器的實(shí)際使用沒有超出設(shè)計(jì)范圍。
2、電除塵器的風(fēng)速、煙氣濕度、煙氣溫度、進(jìn)口含塵濃度均在電除塵器的合理范圍之內(nèi),不會(huì)對(duì)電除塵器的使用性能產(chǎn)生影響。
3、電除塵器的總集塵面積為5940m2,完全能保證該除塵器在該場(chǎng)合的出口排放濃度控制在50mg/Nm3以內(nèi)。因此,除塵器的選型也沒有問題。
4、電除塵器內(nèi)部的陽極板、陰極線、陰陽極振打及振打傳動(dòng)裝置從現(xiàn)場(chǎng)看在設(shè)計(jì)中也不存在不合理的地方,都是目前國(guó)內(nèi)通常采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。而且內(nèi)部損壞的部件都在上一次檢修中得到了修復(fù)和更換,也不會(huì)出現(xiàn)因部件損壞而影響除塵器使用效果的情況。
5、高壓硅整流器的規(guī)格為GGJO2-1.0A/72KV,可以滿足該除塵器的運(yùn)行需要。
6、從現(xiàn)場(chǎng)看,電除塵器的進(jìn)口端設(shè)置了一層氣流分布板,分布板的開孔率為50%,孔徑為φ95mm。除塵器出口端未設(shè)氣流分布板。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),判斷電除塵器電場(chǎng)內(nèi)的氣流分布不均勻。為了驗(yàn)證這個(gè)判斷,我們進(jìn)行了電場(chǎng)氣流分布的測(cè)定。具體測(cè)試方法:在一電場(chǎng)末、二電場(chǎng)前的空間,水平方向每隔1200mm布一個(gè)測(cè)點(diǎn),共8個(gè),在垂直方向每隔1.5米布一個(gè)測(cè)點(diǎn),共7個(gè),總計(jì)56個(gè)測(cè)點(diǎn)。這56個(gè)測(cè)點(diǎn)測(cè)得的數(shù)據(jù)見下表(一):
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從上表可以看出:電除塵器電場(chǎng)內(nèi)的氣體流速極不均勻,呈現(xiàn)中部流速快、四周流速低的特點(diǎn)。相對(duì)均方根差法計(jì)算σ=0.61,遠(yuǎn)高于國(guó)家規(guī)定的<0.25標(biāo)準(zhǔn)。
由于該除塵器的電場(chǎng)氣流分布裝置只有一層氣流分布多孔板,且分布多孔板的孔徑φ95mm明顯大于國(guó)內(nèi)常用的氣流分布板的孔徑,造成電場(chǎng)內(nèi)氣體阻流差、均風(fēng)效果差的狀況,形成部分區(qū)域氣體流速快,部分區(qū)域氣流流速低,這樣就會(huì)出現(xiàn)一些不良后果。
(1)由于電場(chǎng)內(nèi)出現(xiàn)了氣流高、低速度區(qū),電場(chǎng)內(nèi)的某些部位就存在渦流和死角,從而影響了煙氣中粉塵的荷電和收集。
(2)由于電場(chǎng)內(nèi)有了氣流高、低速度區(qū),造成各區(qū)域電場(chǎng)驅(qū)進(jìn)速度不均勻。在氣體流速過慢或過快時(shí),電場(chǎng)驅(qū)進(jìn)速度都會(huì)降低,從而使電場(chǎng)內(nèi)電場(chǎng)強(qiáng)度降低,除塵器的除塵效率下降。
(3)粉塵在電場(chǎng)內(nèi)荷電后沉積到陽極板上,以及陽極板上收集的粉塵沉降到灰斗內(nèi)都需要一定的時(shí)間,電場(chǎng)內(nèi)局部的高速氣流會(huì)使氣體中荷電的粉塵來不及沉降就被帶出除塵器。
(4)電場(chǎng)內(nèi)的高速氣流、渦流會(huì)對(duì)極板、極線、灰斗產(chǎn)生沖刷,使極板、極線表面收集的粉塵,灰斗內(nèi)沉積的粉塵產(chǎn)生二次飛揚(yáng),被重新帶到后續(xù)電場(chǎng)或除塵器的出口,造成電除塵器的除塵效率大大降低。
因此可以判定,除塵器內(nèi)部氣流分布的不均勻是造成該電除塵器除塵效率下降,不能達(dá)標(biāo)排放的主要原因。
三、改造措施
針對(duì)電除塵器電場(chǎng)內(nèi)氣流分布極不均勻的特點(diǎn),我們將原電除塵器進(jìn)口端的氣流多孔分布板拆除,在電除塵器進(jìn)出口位置重新設(shè)置氣流分布裝置。具體采取措施如下:
1、電除塵器的進(jìn)口前端增設(shè)兩塊流線型氣流導(dǎo)流板,在不影響氣體流動(dòng)形狀的情況下將進(jìn)入電除塵器的氣流均勻分成上、中、下三股,這樣可以確保氣流在電場(chǎng)內(nèi)上、中、下基本相同。
2、電除塵器進(jìn)口封頭內(nèi)設(shè)置兩層氣流分布多孔板。通過增加阻力,把分布板前面大規(guī)模的紊流分割開來,在分布板后面形成小規(guī)模紊流,而且在短距離內(nèi)使紊流的強(qiáng)度減弱。使原來方向不與氣流分布板垂直的氣流變?yōu)榕c板垂直。具體氣流分布板布置形式見圖1。
第一層氣流分布板的開孔率為50%,第二層氣流分布板的開孔率為45%,孔徑均為φ85mm。分布板上端用螺栓連接在進(jìn)口封頭頂板上,下端與進(jìn)口封頭底板留有150mm的間隙,便于粗顆粒粉塵從間隙處滑落。
3、電除塵器出口封頭內(nèi)設(shè)置槽形板。在電除塵器出口處設(shè)置槽形板,不僅能使電場(chǎng)內(nèi)的氣流分布更均勻,更能更好捕捉電場(chǎng)內(nèi)逃逸的粉塵。具體布置形式見圖2。
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四、改造效果
1、氣流分布效果
電除塵器氣流均布技術(shù)改造后,我們對(duì)原56個(gè)氣流分布測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行了空載測(cè)試,測(cè)得氣體平均流速為0.733m/s,相對(duì)均方根差σ為0.1634。該值小于ZBJ88001.4-88《電除塵器氣流分布試驗(yàn)》中規(guī)定的<0.25的要求??梢哉f,本次電除塵器氣流均布技術(shù)改造是成功的。具體測(cè)試氣體流速數(shù)據(jù)見下表(二):
電場(chǎng)氣體流速測(cè)試數(shù)據(jù)分布表(二) 單位:m/s
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2、電除塵器出口排放濃度
電除塵器投入運(yùn)行后三天,我們對(duì)電除塵器的出口排放濃度進(jìn)行了測(cè)試,測(cè)得電除塵器的出口排放濃度為46.37mg/Nm3,低于國(guó)家規(guī)定的50mg/Nm3標(biāo)準(zhǔn)。
五、結(jié)論
通過本次電除塵器的技術(shù)改造可以看出,氣流分布對(duì)電除塵器的除塵效率有著非常顯著的影響,一臺(tái)電除塵器如果沒有很好的氣流分布措施,就不可能有好的除塵效率和運(yùn)行結(jié)果。也為我們今后電除塵器的設(shè)計(jì)和改造提供了很好的借鑒。
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