加氯系統(tǒng)防結冰防回水改造
一.概述
保定市地表水廠于2000年6月建成投產(chǎn),原水是通過65公里長的輸水管道取自西大洋水庫,取水口位于黃海高程107m的庫底,入廠水管道為兩條DN1200鋼制管道,入廠水溫在2~17℃之間。夏秋季水質(zhì)惡化,氨氮和硫化氫以及錳含量較高,水廠需要投加十幾個mg/L的氯氣進行氯化消毒。水廠的加氯系統(tǒng)由加氯機、氯瓶間和預加氯、前加氯以及后加氯等三處水射器負壓投加點通過地下管道構成。
預加氯的投加點設在進入廠區(qū)的管道上,超前前加氯285m,采用W&T的2″可調(diào)喉管式水射器,壓力服務水就地取自流量24m3/h、揚程40m的水泵。單線最大日投量960kg。
前加氯的投加點設在配水井前的靜態(tài)混合器上,同樣采用W&T的2″可調(diào)喉管式水射器,單線最大日投量675kg;壓力服務水是通過一條直徑為DN100的專用管道取自出廠管網(wǎng),總長約470m。起始端壓力平均在0.4MPa左右。
后加氯的投加點設在濾站至清水池的管道上,采用的是W&T的1″固定水射器,單線最大日投量225kg,壓力服務水與前加氯共用。
原設計還在慮站設置了三臺服務水補充泵與加氯服務水管相連,參數(shù)為Q=7.2m3/h,H=40m。目的是當出廠水壓力不足時向服務水管路補充水量,操作方式為現(xiàn)場手動。
二.問題的描述
經(jīng)過水廠三年多的運行實踐,我們發(fā)現(xiàn)加氯系統(tǒng)存在一些問題,其中最常見的是加氯水射器常常發(fā)生結冰和回水現(xiàn)象,嚴重地影響著水處理的穩(wěn)定。
在夏初秋末,前加氯2″水射器在加氯量提升到450kg/day以上時,水射器內(nèi)部容易出現(xiàn)結冰現(xiàn)象,堵塞氣氯通道,造成少加氯或加不上氯,而且無法通過調(diào)節(jié)水射器喉管開度加以消除。
加氯服務水的供給直接受送水泵站壓力的影響。當發(fā)生壓力異常降低時,由于必須現(xiàn)場手動操作,故當班人員無法及時開啟服務補水泵;同時,當管網(wǎng)壓力過低時,開啟補水泵也無濟于事,一是三臺泵的總流量不能滿足兩線四只水射器的要求,二是服務水管與出廠管網(wǎng)間未設止回閥而無法保持壓力。
在服務水壓力波動、下降和送水泵異常停泵時,因為預、前加氯投加點均存在0.06MPa的背壓,常發(fā)生水射器回水現(xiàn)象。回水可造成氯氣管路堵塞,嚴重的回水還可使加氯機內(nèi)部管路進水。雖然維修人員定期檢查、更換易損件,同時在氣氯管路上又串加了不影響真空值的浮球止回閥,但是效果不是很理想,維護量依然較大。
三.原因分析
1. 加氯系統(tǒng)回水問題,實質(zhì)是服務水的問題。因為,如果服務水壓力穩(wěn)定,水射器工作就會穩(wěn)定,那么就不會發(fā)生回水。而實際情況也是從此,每次發(fā)生加氯系統(tǒng)回水,都是由于服務水出現(xiàn)故障引發(fā)的。
2.水射器結冰是由于水射器在大加氯量情況下,出現(xiàn)內(nèi)腔濺水,水和氯氣融合后在較高真空情況下發(fā)生結冰。結冰后如果沒有足夠的環(huán)境溫度使之融化,就會越積越多,最終導致氣路狹窄,使加氯量下降。當結冰達到某個平衡狀態(tài)時,這個過程就不再繼續(xù),但冰也不會自動消融。根據(jù)以往的運行經(jīng)驗,水射器結冰均出現(xiàn)在環(huán)境溫度13℃以下??梢姡淦鞯慕Y冰是在較低環(huán)境氣溫、腔內(nèi)濺水和較高真空度共同作用的結果。通過實驗我們發(fā)現(xiàn),當把水射器前的服務水壓力提升到0.4MPa以上時,結冰現(xiàn)象基本消失。可見,造成水射器內(nèi)腔濺水的因素應該是服務水的供給壓力較低。而前加氯用的是水廠出廠水,壓力通過較長的輸送管道衰減得比較多,到達前加氯水射器前時,一般只能保證在0.3MPa左右。而與之形成對比的是預加氯,該處的水射器是由水泵就地直接供水,壓力0.42MPa ,水射器就沒有結冰現(xiàn)象。
3.水射器內(nèi)部結構存在不足。通過我們對水射器的拆解分析,不難發(fā)現(xiàn),它存在一個容留濺水的內(nèi)腔,當發(fā)生濺水時,水滴會附著在腔內(nèi)壁上,而且腔壁較厚,當環(huán)境溫度低于13℃時,覆蓋在腔內(nèi)壁上的水滴或冰點不能從外界獲得足夠的熱量,無法融化,積冰就會越積越多,最后造成氣路不暢,影響加氯量。
4.水射器結冰和回水問題與其內(nèi)部零件參數(shù)和質(zhì)量也存在較大關系。W&T 2″水射器內(nèi)部的止回復位彈簧的剛度過強,對真空度的消減達到10cmHg。因此,在較大加氯量時,雖然在加氯機上讀出的真空值不高,但此時水射器內(nèi)部仍然保持較高真空,足以使濺到內(nèi)腔的水蒸發(fā)降溫,當氣溫、水溫和濺出的水量三者達到一定程度時,就會產(chǎn)生結冰。另外,當發(fā)生服務水壓力降低(一般在低于0.2MPa)時或沒有服務水供給時,水射器活塞動作不是很可靠,而且止回彈簧和活塞O型圈在水氯的聯(lián)合作用下,極易發(fā)生氧化腐蝕、老化而失去密封作用。根據(jù)近三年來的實際運行驗證,新的普通不銹鋼彈簧只能使用1個月左右,普通O型密封圈3個月內(nèi)也會發(fā)生變性老化。
四.解決方案及措施
根據(jù)以上分析,我們認為,加氯系統(tǒng)的安全穩(wěn)定應該放在第一位,其次也要考慮運行成本,避免造成浪費?;谶@種思路,我們否定了兩種方案,一是在水射器前增加管道泵進行增壓,二是斷開服務水與主管網(wǎng)的連接,提高壓力進行單獨供水。通過論證,我們采取了第三種方案:同時從兩個方面著手改進,一方面提高服務水的保障性,一方面改進水射器性能。
1.服務水系統(tǒng)改造
· 更換水泵
經(jīng)過查找水射器的性能資料和實際驗證,原來三臺7.2m3/h的水泵不能滿足兩線四只水射器的用水量要求。我們認為,應該對原來三臺補水泵的功能做出調(diào)整,將補水轉變?yōu)檎9┧沟贸鰪S水管網(wǎng)壓力不足時,由這三臺水泵向加氯服務水管路提供充足的水量,并且做到兩用一備。根據(jù)核對各個水射器的參數(shù),最后,我們確定了三臺水泵的參數(shù)和型號:流量Q=24m3/h,揚程H=48m的立式多級泵。實踐證明,開啟兩臺這樣的水泵時,完全能夠滿足前后加氯水射器的用水要求,而且比單獨出廠管網(wǎng)供水壓力提高0.06MPa。
· 主管路增加止回閥
為了防止在新的補水泵工作時向出廠水管網(wǎng)倒流,我們在加氯服務水與主管網(wǎng)之間增加了低阻止回閥和相關閥門,這樣就達到了平時加氯系統(tǒng)使用出廠管網(wǎng)提供的服務水,當管網(wǎng)壓力低到某個設定壓力時,三臺補水泵開始工作滿足系統(tǒng)用水;當管網(wǎng)壓力條件符合要求時,停掉補水泵后系統(tǒng)將回自動回到原來狀態(tài)。
· 增加自動控制
為了將三臺補水泵在需要開啟時及時投入運行,保證加氯的穩(wěn)定連續(xù),我們利用廠區(qū)控制網(wǎng)絡實時傳送到水廠中央控制室,由當班人員實施遠程監(jiān)控。同時為了提高可靠性,自動控制未設計自動停功能,而是要由當班人員根據(jù)具體情況發(fā)出指令來關閉補水泵。自動控 制系統(tǒng)在每次開啟水泵前均對每臺水泵的運行時間進行檢測,每次只依次順序運行兩臺工作累計時間較少的水泵;當其中一臺出現(xiàn)故障時,控制系統(tǒng)將會自動啟動第三臺投入工作,同時給出故障報警信號。
2. 水射器改進更新
針對前加氯存在問題,我們對水射器進行了有益的研究,在2003年10月試制成功了新型水射器,它不僅可以有效防止結冰的發(fā)生,而且在服務水壓力降低或消失時的防回水能力也大大增強。
· 優(yōu)化結構
采用氯氣管居中,壓力水居周圍的結構,使壓力水從包容氯氣管的環(huán)縫中射出,將氯氣引射混合后送至管道,這種結構從根本上防止了壓力水的回濺。即使有回濺,由于壓力水的溫度最低時也有2.0℃以上,水溫可以通過較薄的管壁傳給氯氣管內(nèi)壁上的冰點或水滴,使之無法持續(xù)積累,形不成冰堵。
· 外置止回
采用外置止回機構的方法,使止回機構遠離水射器內(nèi)部,防止了氯氣和水的混合氧化腐蝕作用(因為單純的氯氣對一般金屬材料的氧化腐蝕性較輕)。另外,止回裝置完全采用了非金屬結構,彈簧和活塞均是PVC材料,彈簧壓力適中,活塞與橡膠孔板配合嚴密可靠,使之不僅有很好的止回作用,而且對真空值的衰減非常微小。
· 降低成本
本新型水射器沒有復雜的結構,原材料使用的僅是通用PVC管件和棒材,成本不過百余元,而購買2″W&T的同類型產(chǎn)品,價格卻高達萬元,故成本低廉的特點明顯。
六、效果考查
經(jīng)過數(shù)月的運行檢驗,新的加氯系統(tǒng)工作穩(wěn)定,壓力服務水供應可靠,新型水射器也發(fā)生任何問題。同時,經(jīng)過檢證,對比W&T產(chǎn)品,加氯效果也未發(fā)現(xiàn)有下降異同等現(xiàn)象,故我們認為該加氯系統(tǒng)的改造是成功的。
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