案例|硝化崩潰之后……
本文通過具體的案例及手段,全方位展現(xiàn)了硝化崩潰到恢復(fù)的過程!
一、污水廠情況介紹
2019年三月中旬某污水廠出水水質(zhì)超標(biāo),生化處理系統(tǒng)中氨氮幾乎沒有出去率。
該污水廠為某縣城的生活污水處理廠,主要處理該縣城的生活污水,縣城污水收集管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)無任何化工企業(yè)。設(shè)計處理量:5000m³/d,調(diào)試期間實際處理量:6000m³/d左右,采用A/O工藝,二沉池比表面負(fù)荷率:1.0m³/(㎡·h)。調(diào)試期間生化池總HRT=18h。
生化處理工藝流程如下:
該污水廠出水水質(zhì)從2017年12月底開始惡化,該廠好氧池2末端溶解氧保持在:3.5-4.0之間,好氧池1末端溶解氧:0.1-0.2之間,污泥解絮,沉降比:95%以上,二沉池跑泥嚴(yán)重,污泥濃度:3500mg/L左右。出水污染物指標(biāo)見下表。
二、調(diào)試經(jīng)過
3月16日我到現(xiàn)場后,首先降低好氧池2末端溶解氧,保持在:2.3-2.7之間,提高好氧池1末端溶解氧,溶解氧保持在1.0-1.5之間。生化池中投加PAC、PAM,提高污泥沉降性能,減少二沉池跑泥量,停止內(nèi)回流,增加污水在好氧池中的實際水力停留時間。
通過10天的培養(yǎng),氨氮開始出現(xiàn)下降趨勢,二沉池不再跑泥,出水變清。
3月17日,左右開始少量投加純堿。
3月底,由于當(dāng)?shù)馗珊担r(nóng)民將下水道的污水用來澆地導(dǎo)致污水廠進水量降低,每日處理量:4500m³左右。夜里12點以后幾乎沒有進水,在該情況下,進行悶曝。早上5點后開始正常進水。
3月29日,出水氨氮明顯降低,此時污泥濃度為5500mg/L左右。具體指標(biāo)沒有送第三方檢測,同時該廠的化驗室數(shù)據(jù)及其不準(zhǔn)(1000mg/L左右的COD,化驗室做出來是300左右,自來水中的氨氮化驗室做出來是45mg/L)不能作為參照,以下數(shù)據(jù)是我自己做的:
3.29之間出水氨氮為:45-60之間
3.29 日,出水氨氮:30.63
3.30 日,出水氨氮:22.06
3.31 日,出水氨氮:22.9
4.1 日,出水氨氮:15.49
4.2日,出水氨氮:1.03(以上數(shù)據(jù)誤差率在5%以下)
4.2日后出水水質(zhì)恢復(fù)正常,調(diào)試期間使用藥劑量如下:
PAC:1t左右。
PAM:150kg;
純堿:1t。
目前,該廠的出水氨氮0.08-1.5之間(氨氮的變化是因工人的操作不同所導(dǎo)致的,主要是溶解氧的控制),好氧池1末端溶解氧:0.5-0.8之間,好氧池2末端的溶解氧:2.0-2.5之間(我建議的是:1.8-2.3之間,但是出水達(dá)標(biāo)后該廠的廠長就聽不進我的建議了)。
三、調(diào)試思路
1、調(diào)試期間保持較高的溶解氧,為硝化菌和亞硝化菌提供良好的生長環(huán)境;
2、減小回流,增加污水的實際停留時間(悶曝時很重要);
3、投加PAC、PAM提高污泥沉降性能,減少跑泥量,增加生化池中總污泥量;
4、減少剩余污泥排放量,提高污泥齡,有利于硝化菌和亞硝化菌的累積;
5、在出水氨氮開始降低后適量投加純堿,一方面提高堿度,另一方面為硝化菌和亞硝化菌的生長提供無機碳源,進一步提高氨氮去除率;
6、在氨氮開始降低后開始回流,通過反硝化作用來降低COD,為硝化菌和亞硝化菌提供一個低COD的生長環(huán)境,同時反硝化作用也為后續(xù)硝化過程提供堿度。
四、寫在最后
在污水處理運營或調(diào)試中,其實,很多小伙伴也遇到過很多各種各樣的突發(fā)情況,有完美解決的,也有重新培養(yǎng)的。為了以后能夠讓其他小伙伴少踩一些坑!
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