多晶硅廠含氟酸性廢水處理技術(shù)
陜西天宏硅材料有限責(zé)任公司(STSIC)是生產(chǎn)電子級多晶硅、半導(dǎo)體級單晶硅、太陽能電池片、光伏組件等產(chǎn)品的企業(yè),氫氟酸是其生產(chǎn)過程中必不可少的化工原料,主要用于硅芯、成品多晶硅和電池片的腐蝕清洗等。在生產(chǎn)過程中氟離子基本不會消耗,最終全部以生產(chǎn)廢水的形式集中排放到公司的污水站進(jìn)行處理。氟離子對人體健康的危害極大,長期吸收過量的無機氟化物,會引起氟斑牙、骨膜增生、骨節(jié)硬化、骨質(zhì)疏松、骨骼變形發(fā)脆等氟骨病,還會造成心血管功能衰竭,以及對特定器官如腦、腎的損害等。因此妥善處理生產(chǎn)排放的含氟酸性廢水對于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和對周圍環(huán)境保護(hù)的意義重大。
1廢水處理工藝
1.1含氟廢水工業(yè)處理原理
目前,國內(nèi)外處理含氟廢水的方法有多種,常用的方法為吸附法和沉淀法,除此之外還有冷凍法、離子交換法、離子交換樹脂除氟法、液膜法、反滲透法、超濾法、活性炭法、電滲析法、電凝聚法、共蒸餾法等。比較有效和經(jīng)濟、適用于工業(yè)生產(chǎn)中的方法是石灰化學(xué)沉淀法,即直接投加石灰乳使其與含氟物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成難溶的固體CaF2然后進(jìn)行固液分離。其工藝原理為:Ca2++2F-寅CaF2↓。
在實際的工業(yè)運用中,只進(jìn)行化學(xué)沉淀反應(yīng)除氟效果往往不佳,當(dāng)水中加入混凝劑時除氟效率可以顯著提高,除氟率可達(dá)95.0%。因為混凝劑中的金屬離子水解生成細(xì)微的膠粒與絮絨體,可以吸附氟離子產(chǎn)生共沉淀除氟。
對于低溫低濁水,只用混凝劑時形成的絮粒往往細(xì)小松散,不易沉淀,投入絮凝劑,可以改善絮凝體結(jié)構(gòu),促使細(xì)小而松散的絮粒變得粗大而密實,作用機理是高分子物質(zhì)的吸附架橋作用。
1.2原工藝流程及其缺陷
STSIC在2009年進(jìn)行一期建設(shè)時,對污水站含氟廢水處理工段的主要工藝流程設(shè)計見圖1。
圖1原含氟廢水處理工段工藝流程
含氟酸性廢水排入生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池后與其他廢水混合后,其pH一般在1~4,F(xiàn)-質(zhì)量濃度約為50~200mg/L。在混凝沉淀池1投加石灰反應(yīng)生成CaF2沉淀后,在混凝沉淀池2分別投加混凝劑PAC和絮凝劑PAM進(jìn)行進(jìn)一步反應(yīng)去除生成的沉淀物?;炷恋沓?的出水通過鹽酸調(diào)節(jié)pH至中性,以確保后續(xù)處理的正常運行。
但在實際運行過程中,發(fā)現(xiàn)以上工藝存在一定缺陷,無法保證出水的氟離子濃度百分之百達(dá)標(biāo):
(1)由于全廠生產(chǎn)廢水來源較復(fù)雜,導(dǎo)致生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池中的氟離子濃度波動較大。雖然氟離子濃度平均值并不高,但日變化量相當(dāng)大,甚至可突然增大數(shù)倍,這就導(dǎo)致各類藥劑投加量較難控制,從而出水的氟離子偶有超標(biāo)。
(2)用Ca(OH)2除氟時,鈣鹽沉淀反應(yīng)的pH是一個重要參數(shù)。在酸性環(huán)境下,幾乎不產(chǎn)生氟化鈣沉淀。通過調(diào)節(jié)Ca(OH)2的加藥量,使混凝沉淀池中水的pH逐漸增大,混凝沉淀池內(nèi)會產(chǎn)生大量的白色懸浮物,在pH為9~10時,混凝沉淀池1內(nèi)的F-濃度急速降低,但再增加Ca(OH)2的加藥量,甚至是pH達(dá)到12時,去除效果不再明顯提高。這是由于生成的CaF2沉淀包裹在Ca(OH)2顆粒表面,使之不能被充分利用,導(dǎo)致投藥量大而除氟效果不佳。而且氟化鈣在18℃時由于在水中的溶解度為16.3mg/L,當(dāng)氟離子的殘留質(zhì)量濃度為10~20mg/L時形成沉淀物的速度會減慢,當(dāng)水中含有一定數(shù)量的鹽類,如氯化鈉、硫酸鈉、氯化銨時,還會增大氟化鈣的溶解度。因此用石灰處理后的廢水中氟質(zhì)量濃度一般不會低于20~30mg/L。
(3)混凝沉淀池2出水的pH由投加的鹽酸量決定,而鹽酸為強酸,微調(diào)pH難以控制,如果原水水質(zhì)波動較大,會導(dǎo)致投加量不夠或過大,影響pH的出水指標(biāo)。
以上問題通過在原有的系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行局部改造很難徹底解決,而隨著《黃河流域(陜西段)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB61/224—2011)的頒布實施,地方政府對廠區(qū)外排水中氟離子質(zhì)量濃度有了更嚴(yán)格的要求(低于8mg/L),這就要求該公司尋求新的方案保證含氟廢水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2工藝改造
2.1新工藝流程及其特點
針對原處理流程存在的問題,該公司在2011年進(jìn)行二期建設(shè)時,對污水站含氟處理工段進(jìn)行了重新設(shè)計,主要工藝流程見圖2。
圖2改造后的含氟廢水處理工段工藝流程
該工藝流程的主要特點為:
(1)對不同來源的生產(chǎn)廢水按照氟離子濃度分為高含氟、低含氟、不含氟、間斷高氟4類,并通過不同的調(diào)節(jié)池進(jìn)行收集,其中排入高氟調(diào)節(jié)池的廢水中氟離子質(zhì)量濃度為200~3000mg/L,低氟廢水中氟離子質(zhì)量濃度<200mg/L,間斷高氟調(diào)節(jié)池主要收集質(zhì)量濃度高達(dá)3000~7000mg/L但是間歇排放的含氟廢酸,然后通過流量為0.3m3/h的泵均勻輸送至高氟調(diào)節(jié)池,以保證整個處理過程中的水質(zhì)穩(wěn)定。
(2)當(dāng)水中含有氯化鈣、硫酸鈣等可溶性的鈣鹽時,由于同離子效應(yīng)而降低氟化鈣的溶解度,更易產(chǎn)生氟化鈣沉淀。本工程的除氟工藝采取兩段式處理法,即分別先用石灰進(jìn)行沉淀,使氟質(zhì)量濃度降低到50mg/L以下,繼而用氯化鈣處理使氟質(zhì)量濃度降到8mg/L以下。
(3)在調(diào)節(jié)池內(nèi)的廢水酸性較強時(pH<1),改為先用溶解度大的NaOH粗調(diào)pH至4~5,再用Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH至9~10,可以明顯發(fā)現(xiàn)堿的消耗量減小,且池底污泥的產(chǎn)生量也大大減小,從而降低了生產(chǎn)成本。
(4)用硫酸鋁代替PAC作為混凝劑。因硫酸鋁水解后呈酸性,10%的硫酸鋁溶液的pH為2~3,正好可以中和加氫氧化鈣后pH為9~10左右的廢水。且硫酸鋁溶液為弱酸性,加藥量較易控制,不會造成pH波動過大??梢钥闯?,投加硫酸鋁可代替PAC和鹽酸,同時起到絮凝和中和的作用,簡化了加藥系統(tǒng)。
2.2改造效果
系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,隨機取5個原水樣進(jìn)行氟離子濃度檢測,隨后根據(jù)反應(yīng)時間在下游含氟廢水收集池和出水處取相應(yīng)處理后的水樣進(jìn)行氟離子濃度檢測,對比各階段的去除效果,結(jié)果如表1所示。
表1氟離子濃度檢測結(jié)果
影響氟-鈣化學(xué)反應(yīng)效果的因素很多,如反應(yīng)過程中的pH、水溫、其他污染物的干擾、混凝藥劑的有效性等等,導(dǎo)致用石灰化學(xué)沉淀法很難一次將廢水中的氟離子質(zhì)量濃度直接降低至8mg/L以下。在傳統(tǒng)的石灰-鋁鹽反應(yīng)工藝后增加了一個氯化鈣-鋁鹽反應(yīng)工段,可將較低濃度的氟離子進(jìn)一步去除,如表1所示。整個系統(tǒng)的氟離子去除率高于90%,對各工段藥劑投加量的控制也較簡單,適用于工業(yè)生產(chǎn)中大量含氟廢水的處理。
3結(jié)論
對多晶硅廠產(chǎn)生的高濃度含氟酸性廢水,采用二級化學(xué)混凝法處理,通過投加石灰、氯化鈣、硫酸鋁、PAM等可使出水氟離子濃度達(dá)到相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn),從而高效、低成本地去除廢水中F-污染。
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