上海一鋼150t轉(zhuǎn)爐除塵廢水處理
1 概述
上海寶鋼集團(tuán)一鋼公司不銹鋼及碳鋼熱軋板卷技術(shù)改造項(xiàng)目煉鋼工程碳鋼生產(chǎn)線設(shè)計(jì)年產(chǎn)合格鋼水223×104t,不銹鋼生產(chǎn)線設(shè)計(jì)年產(chǎn)合格鋼水75×l04t。其中碳鋼煉鋼引進(jìn)日本川崎重工(KHI)的轉(zhuǎn)爐技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備,轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)采用OG技術(shù),濕法除塵,由此產(chǎn)生的除塵廢水量為610×2=1220m3/h。
2 廢水的來(lái)源與性質(zhì)
2.1廢水的來(lái)源
轉(zhuǎn)爐煉鋼在冶煉過(guò)程中,由于吹氧的緣故,大量含有濃重?zé)焿m的高溫氣體,經(jīng)過(guò)爐口出來(lái),通過(guò)活動(dòng)煙罩進(jìn)人煙道,經(jīng)余熱回收后,進(jìn)入設(shè)有文氏管的除塵系統(tǒng),煙氣通過(guò)文氏管時(shí)用水進(jìn)行清洗,將煙氣里的灰塵除掉同時(shí)降低煙氣溫度,這樣就產(chǎn)生了除塵廢水。
2.2廢水性質(zhì)
(1)廢水懸浮物(ss)含量
轉(zhuǎn)爐除塵廢水含有較高的懸浮物,隨著吹煉期的不同,其含量變化范圍也很大,一般在5000-15000mg/L范圍內(nèi),本工程懸浮物含量平均為5200mg/L,最高時(shí)可達(dá)19000mg/L。廢水中的懸浮物以FeO為主,為黑褐色;同時(shí)由于煉鋼時(shí)投加石灰作為造渣料,因此有大量的Ca2+進(jìn)入廢水中。廢水中懸浮物的粒度在整個(gè)冶煉過(guò)程中不斷變化,但大部分為10um以上。
(2)廢水的pH值
轉(zhuǎn)爐除塵廢水,由于煙氣中的CO難溶于水,因此對(duì)廢水的pH值影響較小,但由于冶煉時(shí)加入石灰作造渣料而往往使廢水呈現(xiàn)堿性,一般為7-l2左右。
(3)廢水的溫度
廢水水溫隨冶煉過(guò)程中煙氣溫度的變化而變化,一般不吹氧時(shí)水溫較低,吹氧時(shí)水溫急劇上升,大型轉(zhuǎn)爐水溫上升梯度達(dá)20℃/l0min,最高可達(dá)68℃。‘
(4)廢水沉降特性
未燃法煙氣凈化廢水的懸浮物粒徑較大,相對(duì)較易沉淀,但由于在整個(gè)冶煉過(guò)程中,廢水溫度、含塵量、煙塵粒度不斷變化,因此,廢水沉降特性也隨之變化,給廢水沉淀帶來(lái)不利影響。
3 廢水處理工藝
以前由于對(duì)轉(zhuǎn)爐除塵廢水的總體認(rèn)識(shí)不足,廢水處理是以去除SS為主要目標(biāo),并未注重于水質(zhì)穩(wěn)定,而廢水中的SS通常是采用物理沉淀的方法加以去除,采用輻射式沉淀池或斜板沉淀池,經(jīng)沉淀后的溢流水懸浮物含量一般在100~150mg/l左右,可以滿足循環(huán)使用的要求,但效果不佳。這是由于煉鋼過(guò)程中有大量Ca2+進(jìn)入除塵廢水中,Ca2+的增加,使水在循環(huán)過(guò)程中產(chǎn)生水垢,而水中的懸浮物則對(duì)結(jié)垢起了促進(jìn)作用。不少轉(zhuǎn)爐煉鋼廠,采用物理沉淀方法處理除塵廢水,后由于管道系統(tǒng)大量結(jié)垢而使整個(gè)系統(tǒng)幾乎處于癱瘓狀態(tài),為了保證轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn),不得不采取大量排污進(jìn)而補(bǔ)充新水的辦法來(lái)加以解決循環(huán)水管道的結(jié)垢問(wèn)題。長(zhǎng)期如此形成惡性循環(huán),既污染了環(huán)境又極大地浪費(fèi)了水資源。
一鋼2×150t轉(zhuǎn)爐除塵廢水處理在設(shè)計(jì)中借鑒寶鋼一煉鋼的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),采用了混凝沉淀的物理化學(xué)方法來(lái)處理除塵廢水,它將懸浮物的沉淀和防止系統(tǒng)結(jié)垢的問(wèn)題一并考慮,在除塵廢水進(jìn)入沉淀池之前,先經(jīng)過(guò)粗顆粒分離設(shè)備利用重力的原理將大于60p,m的粗顆粒懸浮雜質(zhì)予以分離,以減輕后續(xù)沉淀池的處理負(fù)荷及減少沉淀池排泥機(jī)械和排泥泵的磨損,然后再進(jìn)入沉淀池。在進(jìn)入沉淀池前的分配槽內(nèi),加入高分子絮凝劑(PAM)及pH水質(zhì)調(diào)整劑(H2SO4),使其在池內(nèi)實(shí)現(xiàn)懸浮物和成垢物的共同絮凝沉淀。最后在沉淀池的溢流水中,加入水質(zhì)穩(wěn)定劑(分散劑)。這樣,不但解決了廢水中懸浮物的問(wèn)題,同時(shí)也解決了循環(huán)水的結(jié)垢問(wèn)題,達(dá)到了較理想的處理效果。采用這種方法處理的轉(zhuǎn)爐除塵廢水,其出水懸浮物(SS)含量在50mg/L左右。圖為工藝流程圖。
4 污泥處理
轉(zhuǎn)爐除塵廢水的污泥處理,與市政污水的污泥處理,原則是一樣的,均為固液分離的過(guò)程,因此固液分離設(shè)備的運(yùn)行質(zhì)量是污泥處理成功與否的關(guān)鍵。本工程污泥處理設(shè)備全套引進(jìn)日本栗田機(jī)械(KURITA)生產(chǎn)的自動(dòng)板框壓濾脫水機(jī)及其自動(dòng)控制系統(tǒng),配有污泥給料泵、濾布清洗水泵及氣體吹掃系統(tǒng)。該部分設(shè)備全部自動(dòng)運(yùn)行,全套設(shè)備實(shí)現(xiàn)進(jìn)料、脫水、卸泥、濾布清洗及管路水氣清洗的程序控制,安全可靠,比國(guó)內(nèi)同類設(shè)備水平高,經(jīng)板框壓濾機(jī)脫水后的泥餅含水率約為30%,便于運(yùn)輸及綜合利用。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”