電滲析出水偏酸性的原因及其解決措施
摘 要:電滲析器運行一段時間后出水偏酸性,分析原因,主要是膜污染嚴(yán)重,導(dǎo)致濃差極化造成。結(jié)合本廠實際進(jìn)行相應(yīng)處理,并提出了一系列預(yù)防措施以保證水質(zhì)。同時也介紹了一種測定極限電流的簡單方法。
關(guān)鍵詞:水處理;純水;電滲析;濃差極化
0 概述
我廠(巨化集團(tuán)公司制藥廠)的純水處理系統(tǒng)1994年10月建成投產(chǎn)。具體如下:
產(chǎn)水流程如圖1:
本純水制備系統(tǒng)原為SMZ產(chǎn)品配備的,后因生產(chǎn)需要,純水供其它藥品生產(chǎn)用。采用每日開車4h,每4h倒換電極一次的方法保持純水系統(tǒng)運行。
1 存在問題
該系統(tǒng)自1997年底向制藥廠制劑車間供水,1998年3月出現(xiàn)出水偏酸性的現(xiàn)象。分析原因時采用倒溯法。首先排除取樣污染因素,原取樣在貯罐處取,因貯罐放空存在缺陷,改為離子交換柱后直接取樣,分析結(jié)果表明出水仍偏酸性,但其他項目均在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查電滲析器出水,水的pH為5。最后檢查原水,呈中性。因此判斷問題是電滲析器故障。采用2%鹽酸循環(huán)沖洗兩次,再沖洗24h,產(chǎn)水依然偏酸。將運行電壓降低至70V,依然不能解 問題。檢查電滲析器,發(fā)現(xiàn)電滲析器進(jìn)水管內(nèi)壁有有機附著物。
2 原因分析
電滲析器的工作原理是在外加電場作用下,利用陽、陰離子交換膜的選擇透過性,使一部分離子透過離子交換膜從一個室遷移到另一個室,從而使一部分水淡化,一部分水濃縮。電滲析器的構(gòu)造示意圖如圖2所示,在正負(fù)兩電極間交替的平行放置陽離子交換膜、陰離子交換膜。
陽膜由帶負(fù)電荷的酸性活性基團(tuán)的陽離子交換樹脂構(gòu)成,能選擇性地使陽離子透過,陰離子不能透過;陰膜由帶正電荷的堿性活性基團(tuán)的陰離子交換樹脂構(gòu)成,能選擇性地使陰離子透過,陽離子不能透過。由于與離子交換膜所帶電荷相反的離子能穿過膜,(稱為反離子遷移)使一部分水淡化,一部分水濃縮。
由于反離子在膜內(nèi)遷移數(shù)大于它在溶液中遷移數(shù),在膜兩側(cè)形成反離子的濃度邊界層,當(dāng)電流密度增加到一定程度時,膜界面處反離子濃度趨于0,為保持離子遷移的平衡,將迫使水離解而由H+來傳遞電流,這就是電滲析的濃差極化現(xiàn)象。當(dāng)發(fā)生極化時,由于產(chǎn)生OH-的作用,在膜表面易形成沉淀,導(dǎo)致膜性能惡化,并且會改變水的pH值,影響出水質(zhì)量。即使工作電流不超極限電流,也會因水流分布不勻、懸浮物堵塞使水流不暢等原因造成局部極化,引起上述結(jié)果。由此可知電滲析出水偏酸的根本原因是濃差極化。
由于電滲析器進(jìn)水管內(nèi)壁有有機附著物,生產(chǎn)過程中雖定期倒轉(zhuǎn)電極,但未經(jīng)常測定極限電流以調(diào)整工作電流,結(jié)合系統(tǒng)檢查,確定本廠造成濃差極化的原因是由于預(yù)處理系統(tǒng)存在缺陷,加之操作經(jīng)驗不足,致使膜污染較嚴(yán)重,從而導(dǎo)致電滲析器生產(chǎn)一段時間后出水出現(xiàn)偏酸性的現(xiàn)象。
3 解決措施
………………
4 結(jié)果
采用上述方法后至今未出現(xiàn)電滲析出水偏酸現(xiàn)象。減少了因水質(zhì)不合格造成的藥品損失,縮短了水處理不正常停車時間。為原料藥和制劑藥品生產(chǎn)提供了純水水質(zhì)保障。
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