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膜分離技術在印染廢水回用處理中的應用

更新時間:2007-10-26 10:10 來源: 作者: 閱讀:2036 網(wǎng)友評論0

        紡織行業(yè)中印染廢水量多且難處理,在水資源嚴重缺乏及國民環(huán)保意識日益加強的今天,若能將這些廢水處理好并回收利用,則不僅減少了水的消耗量,增加了企業(yè)的經(jīng)濟效益,同時也增加了社會效益。膜分離技術具有選擇性好,生產(chǎn)效率高,且有很強的熱穩(wěn)定性、化學穩(wěn)定性和機械穩(wěn)定性,現(xiàn)已發(fā)展成為一種有效的分離、濃縮和提純工藝,因而被廣泛應用于能源、電子、化工、食品、飲料、醫(yī)藥及環(huán)保等各個領域。我們采用膜分離技術對山東某紡織公司經(jīng)生物法處理的印染廢水進行二次處理回用,從小試到中試,都取得了令人滿意的結果,現(xiàn)已投入工業(yè)化設計階段。

一、印染廢水水質(zhì) (SBR排放水)

1、懸浮物:小于 70mg/L
2、CODcr:小于130mg/L
3、色度:小于50

二、中試工藝流程

根據(jù)原水水質(zhì),經(jīng)小試確定如下工藝:
原水 ---->> 雙濾料機械過濾器 ----->>  活性炭吸附器---->> 有機物清除器------>> 微孔過濾器----->> 超濾裝置 ------>>  出水

三、實驗設備明細

1、機械過濾器:濾料為Φ0.5—1.2無煙煤和Φ0.5—1.0石英砂,可有效去除水中的懸浮物。

2、活性炭吸附器:裝填Φ0.5—1.2活性炭,去除水中的色度、異味及大部分有機物。

3、有機物清除器:裝填D201大孔樹脂,經(jīng)處理后有很高的空隙率和比表面積,有機物易被吸附也易被解析出來。

4、微孔過濾器:濾芯為山東招遠膜天集團有限公司產(chǎn)孔徑為5微米聚丙烯熔噴濾芯。

5、超濾裝置:截留分子量為67,000道爾頓,水通量為1.0t/h, 山東招遠膜天集團有限公司生產(chǎn)。

四、實驗步驟

1、開啟各過濾器進出口閥門,然后緩慢開啟總進水閥。

2、調(diào)節(jié)進水壓力在0.20Mpa左右,壓力穩(wěn)定后,調(diào)節(jié)超濾裝置濃縮水出口閥門,使超濾裝置的超濾端出水流量300L/h。

3、穩(wěn)定運行2小時后,分別取活性炭吸附器出水、有機物清除器出水、超濾水及原水做各項指標檢測。

五、實驗結果與討論

1、終端超濾水外觀清澈透明,無異味。經(jīng)當?shù)厮h(huán)境檢測中心檢測,色度、濁度均為零,CODcr為7.8 mg/L。

2、活性炭對有機物的去除效果良好。去除率在60%以上。大孔樹脂不十分理想,有機物去除率較低。分析原因是大孔樹脂在使用前轉型處理不充分所致。經(jīng)過再生處理后,去除率約30%左右(實驗時不經(jīng)過樹脂吸附直接進超濾,出水依然較為穩(wěn)定,COD都在10mg/l左右。)

3、實驗中出現(xiàn)的其他問題及原因和對策

1)機械過濾器在運行10小時以上后,壓降較大。原因是間歇式生物處理每天都用泵反沖排水,大量懸浮物被沖出來,造成機械過濾器負擔加重。另一個原因是無煙煤易與這些懸浮物粘結成塊,反沖洗洗不掉。解決方法是去掉無煙煤,細沙過濾器前加沉淀池。

2)實驗中的超濾水流量在300L/h左右,達不到設計時的500L/h。這是在設計時按水利用率為90%,實質(zhì)上由于水中有機物含量較高,水的收率低于90%,為了提高利用率,超濾濃水應返回再循環(huán)。因這部分水已經(jīng)過機械過濾器、活性炭過濾器、有機物清除器和微孔過濾器的處理,水質(zhì)好于原水。

六、運行費用(按2000m3/d計算)

根據(jù)現(xiàn)場實驗的的具體情況,估算系統(tǒng)主要運行成本為:
1、活性炭更換費用為:84.56萬元;
2、噴濾芯更換費用:2.72萬元;
3、加PAC費用:1.44萬元;
4、加NaHSO3費用:0.41萬元;
5水泵消耗功率費用為 (包含提升泵、原水泵、反沖洗水泵、清洗水泵及循環(huán)水泵等) :11.7萬元;
6、設備折舊費用(設備投資約160.75萬元):按10年考慮,則為:16.08萬元;
7、管理及操作人員工資:9.6萬元;
8、合計每年運行總費用為(按年運行8000h計):126.5萬元;可處理水量為:68萬噸;則每噸水運行成本為:126.5/68=1.86元/噸

七、結論
    從試驗和工業(yè)運行情況來看,此工藝對處理生化后印染廢水結果令人滿意,水質(zhì)達到回用要求且運行穩(wěn)定。膜處理設備以其高效、節(jié)能、易操作等優(yōu)點已被人們所共認。通過實驗,在印染廢水回用中應用也取得了良好的效果。廢水經(jīng)過處理,既經(jīng)濟、節(jié)約能源,又減少了對環(huán)境的污染,一舉三得。
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