超低排放帶來成本降低
環(huán)保就像洗衣服,一遍洗不干凈,那就再洗幾遍。像煙氣脫硫,如果一個脫硫塔無法達標(biāo),那就采用雙塔。只要多投入、多砸錢,總能達標(biāo)。有人曾這樣描述環(huán)保治理。
圖為中電投清河發(fā)電公司8號機組煙氣除塵改造現(xiàn)場。
華能邯峰電廠副廠長周立輝不贊成砸錢搞環(huán)保的做法。“通過高投入、高耗能實現(xiàn)減排,企業(yè)不能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。只有技術(shù)創(chuàng)新,通過低成本、低耗能的環(huán)保改造,才能達到經(jīng)濟效益與環(huán)境效益雙贏,實現(xiàn)長遠發(fā)展。”
據(jù)了解,邯峰電廠2號機組改造近日順利通過168小時試運行測試,各項指標(biāo)達到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。同時,機組運行成本下降。相較同期,年可節(jié)約標(biāo)煤2.7萬噸,節(jié)省脫硫劑費用3000萬元/年,還能產(chǎn)生可綜合利用的脫硫副產(chǎn)物——二水石膏8萬噸/年。
原設(shè)計滯后新標(biāo)準(zhǔn)
秉承控制總量、逐年減少要求,實施環(huán)保綜合改造
邯峰電廠現(xiàn)有兩臺66萬千瓦燃煤發(fā)電機組,是邯鄲市單機和總裝機容量最大的發(fā)電廠。2001年,兩臺機組先后正式投運,設(shè)計上采用了先進的節(jié)能環(huán)保理念,并在節(jié)約用水、節(jié)約用電、節(jié)約燃料和原材料、控制煙氣與廢水排放等方面,投入了大量資金,采用了先進的設(shè)備和設(shè)計方式。
其中,邯峰發(fā)電廠“W”火焰固態(tài)排渣鍋爐采用美國福斯特惠勒公司設(shè)計制造,是世界上最大的燃燒無煙煤的“W”型火焰鍋爐,每年燃用無煙煤100萬噸左右。
但隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的逐步加嚴(yán),以及新《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》實施,污染物超標(biāo)排放給邯峰電廠帶來挑戰(zhàn)。
為達到要求,自2013年起,邯峰電廠秉承“控制總量、逐年減少”的環(huán)保要求,先后投入了6.4億元對兩臺機組實施環(huán)保綜合改造,要求燃煤機組的大氣主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)達到燃?xì)鈾C組的排放標(biāo)準(zhǔn)限值,即二氧化硫35毫克/立方米、氮氧化物50毫克/立方米、煙塵5毫克/立方米。
超低排放怎么實現(xiàn)?
歷時一年多,制定了機組升級改造技術(shù)路線
“無煙煤,俗稱白煤,是一種著火點高,冒煙少,但屬于難完全燃燒的煤種,最終生成氮氧化物較多。”邯峰電廠策劃部主任常根周介紹說。
在綜合考慮脫硝系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)之間關(guān)系的基礎(chǔ)上,華能公司組織多家科研單位,歷時一年多時間,對燃煤電廠大氣污染物治理技術(shù)路線及關(guān)鍵技術(shù)開展了系統(tǒng)的研究,提出了煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線。
依據(jù)華能國際電力股份有限公司煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線,邯峰電廠制定了兩臺機組的環(huán)保綜合升級改造技術(shù)路線:低氮燃燒改造+爐內(nèi)脫硝裝置+煙氣脫硝裝置+煙氣冷卻器+低低溫電除塵器+高效除塵的石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置+引增合-節(jié)能改造+濕煙囪。
據(jù)介紹,低氮燃燒改造項目,投資0.43億元,1號、2號機組分別于2013年11月和2014年12月完成改造。改造后氮氧化物從1300~1800毫克/立方米降至860毫克/立方米以下,處于國內(nèi)外領(lǐng)先水平。同時,1號機組低氮燃燒改造還列為國家科技支撐計劃項目《大型電站燃煤鍋爐燃燒在線優(yōu)化節(jié)能減排技術(shù)》示范工程,于2014年11月通過驗收。
煙氣脫硝裝置項目及配套改造,投資1.92億。1號、2號機組分別于2013年12月和2014年12月完成改造,設(shè)計能力是將氮氧化物濃度由1200毫克/立方米降低到200毫克/立方米以下,脫硝效率為83%,實際脫硝效率達到90%以上,可將氮氧化物控制在50毫克/立方米以下。
低低溫電除塵器技術(shù),將粉塵濃度由35克/立方米降低到20毫克/立方米以下,同時脫除吸附在煙塵中的一氧化硫和汞,并實現(xiàn)余熱利用。
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