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循環(huán)流化床脫硫技術工程應用及增效優(yōu)化

更新時間:2013-09-26 15:46 來源:北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 作者: 李欽武 閱讀:1375 網(wǎng)友評論0

目前,我國大型火電廠煙氣脫硫主要采用石灰石/石膏濕法脫硫工藝,該技術脫硫效率高,但系統(tǒng)復雜、投資較大、占地面積大、運行成本較高。中小鍋爐多采用干法、半干法脫硫工藝,以降低脫硫裝置的投資和運行費用。隨著環(huán)保標準的日益嚴格,尤其是《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)的實施,將SO2排放標準修改為100mg/m3,大多數(shù)采用了干法、半干法工藝的脫硫項目很難達標,需要進行脫硫改造。本文介紹了山西某電廠循環(huán)流化床脫硫運行了參數(shù)優(yōu)化調(diào)整過程及取得的效果,以探討該工藝適應新標準的可能性。  

1、工程概況  

電廠一期工程建設2*50MW機組,配套建設脫硫島裝置對2*50MW爐后煙氣進行脫硫、除塵。鍋爐型式為WGZ220/9.8-14,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為220t/h,過熱器出口蒸汽壓力為9.8MPa,過熱器出口蒸汽溫度為540度。脫硫采用循環(huán)流化床半干法工藝,兩爐一塔。脫硫除塵島的設計按照鍋爐最惡劣工況進行,設計脫硫效率90%,增效目標為95%;脫硫系統(tǒng)設計總壓力為<3500Pa,增效目標為<3800Pa。除塵器為單室三電場除塵器,除塵效率為98%。設計鍋爐最大負荷時的煙氣參數(shù)詳見表1。  

2、系統(tǒng)組成及工藝流程  

本系統(tǒng)主要包括煙氣吸收塔、布袋除塵器、循環(huán)灰系統(tǒng)、吸收劑輸送系統(tǒng)等。  

2.1煙氣吸收塔  

主要包括吸收塔、高壓霧化噴嘴及相關連接煙道。煙氣由下部進入吸收塔,工藝水由高壓水泵輸送至噴嘴霧化后噴入塔內(nèi),在吸收塔中與煙氣、循環(huán)灰、吸收劑等高速混合,起到活化反應的作用,促進反應進行,同時塔內(nèi)溫度降低到70度左右。循環(huán)灰及吸收劑中的氫氧化鈣顆粒迅速與煙氣中的SO2等酸性物質(zhì)混合反應,生成CaSO4、CaSO3、以及CaCI2等干態(tài)物質(zhì),并隨煙氣進入布袋除塵器。煙氣脫硫塔的設計總阻力<1500Pa,塔徑7mm高約35m。  

2.2布袋除塵器系統(tǒng)  

當脫硫反應后的含塵氣體由吸收塔進入布袋除塵器,并通過各濾袋,粉塵被捕集在濾袋的外表面,使煙氣凈化。凈化后的煙氣匯集至袋室上部的上箱室,匯集到出風煙道排走。隨著除塵器的連續(xù)運行,濾袋表面的粉塵逐步變厚,系統(tǒng)阻力增大,達到一定阻力時,通過脈沖閥噴吹布袋內(nèi)壁,將濾袋外表面的粉餅吹落并落入灰斗。除塵器灰斗外設有電加熱伴管和保溫,防止除塵器本體內(nèi)壁出現(xiàn)酸結露。煙氣經(jīng)除塵后,由二次引風機引出經(jīng)煙囪排入大氣。除塵系統(tǒng)供氣由獨立儀表氣貯氣罐供給,保證粉塵排出濃度<50mg/m3,阻力<1500Pa。  

2.3循環(huán)灰系統(tǒng)  

循環(huán)灰系統(tǒng)可確保增濕過程的正常進行及提高吸收劑的采用率。除塵器灰斗中的灰分兩部分輸送:一為循環(huán)灰,從空氣斜槽輸送至吸收塔內(nèi),與煙氣混合后繼續(xù)參加反應;二為外排灰,從灰斗底部排入倉泵,開輸送至灰?guī)臁? 

2.4吸收劑存儲及輸送系統(tǒng)  

吸收塔吸收劑為氫氧化鈣。氣力罐車將氫氧化鈣輸送至粉倉內(nèi),粉倉配有倉頂布袋和呼吸閥等。粉倉底部配噴射泵,將吸收劑輸送至吸收內(nèi)。  

2.5工藝流程  

鍋爐原設置有三電場除塵器和引風機,脫硫改造后,將煙氣從原有引風機至煙囪的混凝土煙道中引出,從側(cè)面引入吸收塔下部;煙氣從吸收塔上部通過連接煙道引入布袋除塵器;脫硫除塵后的凈煙氣經(jīng)二次引風機引入煙囪。  

3、增效優(yōu)化措施及結果  

系統(tǒng)投運后,入口SO2濃度接近2000mg/m3,脫硫效率>90%,SO2排放濃度<200mg/m3,同時脫硫后出口粉塵排放在30mg/m3左右。  

為了驗證循環(huán)流化檔次脫硫技術在新標準實施后,仍能應用于鍋爐煙氣脫硫,我們于2012年對運行參數(shù)進行了優(yōu)化,降低了脫硫塔出口溫度,并提高了循環(huán)灰的量。通過反復摸索,確定運行參數(shù)為:塔出口溫度68度,塔降壓1800Pa,Ca/S為1.6。在該參數(shù)下,系統(tǒng)穩(wěn)定運行,脫硫效率為95%,在進口SO2濃度低于2000mg/m3的情況下SO2排放濃度達到標準要求。優(yōu)化運行前后主要參數(shù)見表2。  

4、技術經(jīng)濟分析  

電廠一期2*500MW機組配套FGD系統(tǒng)處理煙氣量454000m3/h,入口SO2濃度1900mg/m3,脫硫效率為95%。脫硫裝置年運行小時間為8000h,FGD定員為140人,工資福利30萬元/a。FGD系統(tǒng)電費為38.4萬元/a,工藝水消耗成本為12萬元/a,F(xiàn)GD壓縮空氣耗量成本為52.8/a;脫硫劑成本為422.4萬元/a。2臺鍋爐煙氣中SO2脫除總量為60.32t/a,可減少SO排污費381.2萬元/a脫硫灰產(chǎn)量18400t/a,銷售收入36.8萬元/a。綜上,脫硫系統(tǒng)每年運行費用為137.6萬元。該脫硫系統(tǒng)的成功增效,驗證了循環(huán)流化床脫硫技術可以通過優(yōu)化參數(shù),以適應新的國家標準,并且運行可靠穩(wěn)定。

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