濕式煙氣脫硫除塵新技術(shù)
國(guó)內(nèi)外治理低濃度SO2的方法很多,一般分為吸收法、吸附法、催化氧化法和催化還原法等。其中吸收法又分為石灰/石灰石法、氨法、鈉堿法、鋁法、金屬氧化物法等,而應(yīng)用最為廣泛、運(yùn)行費(fèi)用最低的方法為石灰濕式洗滌法。但許多濕式脫硫除塵裝置普遍存在設(shè)備、管道、噴嘴結(jié)垢堵塞,用水量大,基建投資大等問題。為改變這一現(xiàn)狀,在承擔(dān)“九五”國(guó)家攻關(guān)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,研制了PCF型濕式脫硫除塵系列裝置。該系列裝置是燃煤鍋爐濕式脫硫除塵技術(shù)中最新本體設(shè)備。它主要用于煙氣量大于3萬m3/h(10 t/h)以上的燃煤鍋爐,其脫硫效率可達(dá)80%,除塵效率可達(dá)99.6%,且裝置運(yùn)行穩(wěn)定可靠,使用壽命長(zhǎng)。
1 本體裝置的脫硫除塵原理
1.1 脫硫除塵原理
從鍋爐出來的含塵含硫煙氣流,經(jīng)煙道首先進(jìn)入煙氣預(yù)處理室內(nèi)與經(jīng)霧化器霧化成一定粒度的凈化液體在紊流狀態(tài)下進(jìn)行良好的接觸,除去粗大顆粒,吸收一定量的SOx氣體。經(jīng)預(yù)處理后的氣體與含塵、含硫液體,經(jīng)自激通道進(jìn)入自激室內(nèi)自激液體,在沸騰室內(nèi)沸騰,形成良好的泡沫霧化層,一步強(qiáng)化吸收SOx,收集細(xì)微塵粒。凈化后的氣體經(jīng)沸騰室出口進(jìn)入分離室內(nèi),采用離心原理進(jìn)行氣液分離。分離出來的液體經(jīng)排液孔回到塔底。凈化分離的氣體經(jīng)凈氣出口進(jìn)入總排氣管內(nèi),由風(fēng)機(jī)引入大氣,如圖1所示。
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1-凈氣出口;2-除霧凈氣室;3-供液管;
4-調(diào)節(jié)閥;5-霧化器;6-含塵氣流入口;7-煙氣處理室;8-排液口
圖1 裝置示意圖
1.2 PCF脫硫除塵技術(shù)特點(diǎn)
PCF脫硫除塵裝置設(shè)計(jì)合理,使煙氣進(jìn)入該裝置后經(jīng)過多級(jí)去除。
(1)煙氣經(jīng)煙道進(jìn)入煙氣預(yù)處理室內(nèi)與霧化成一定粒度的凈化液體在紊流狀態(tài)下進(jìn)行良好、充分的接觸,煙氣得到浸潤(rùn)、吸收,同時(shí)細(xì)煙塵顆粒增大了粘結(jié)凝聚力。
(2)煙氣在進(jìn)入強(qiáng)化通道時(shí),在各通道的作用下,氣流速度驟然增大,細(xì)微塵粒表面的氣膜被沖破,使塵粒得到進(jìn)一步的浸潤(rùn)。
(3)聚積在塔內(nèi)的吸收液在強(qiáng)大氣流以及吸收液溢流的作用力下,自動(dòng)激化液霧,形成具有高效捕集與吸收的泡沫液霧層。
整個(gè)過程中氣、液、固三相的傳質(zhì)都得到了優(yōu)化,使?jié)袷絻艋囊后w粘附、滯留、碰撞、吸收的雙膜理論等各項(xiàng)凈化機(jī)理都得到了很好的發(fā)揮。實(shí)驗(yàn)證明,該技術(shù)的除塵效率達(dá)到了99.6%,脫硫效率為80%以上。
2 系統(tǒng)工藝流程
爐窯煙氣經(jīng)煙道進(jìn)入PCF型脫硫除塵裝置,在裝置內(nèi)得到凈化,凈化后的煙氣排入到空氣中,廢水流入廢水沉淀池,進(jìn)一步處理后循環(huán)利用,整個(gè)工藝基本無廢水外排,達(dá)到了“零排放”的標(biāo)準(zhǔn)。其工藝流程如圖2所示。
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通過在廢水沉淀池中加入NaOH以及Na2CO3可以改善堿性水溶液在循環(huán)過程中的流動(dòng)性能;本體脫硫除塵裝置的材料為特制鋼板加麻石襯里,有效地防止了本除塵脫硫過程中的腐蝕性問題,而且在工程實(shí)際中采用大口徑噴嘴,大大減小了運(yùn)行過程中出現(xiàn)堵塞的可能性。
3 應(yīng)用實(shí)例
3.1 工程概況
湖南某公司燃煤鍋爐煙氣塵濃高,采用的旋流板濕法除塵脫硫裝置已經(jīng)老化,加之使用年限過長(zhǎng),已經(jīng)開始裂縫,導(dǎo)致漏水、漏氣,其除塵脫硫的效率大打折扣,不能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn),故將原裝置改造成PCF型脫硫除塵器,對(duì)其鍋爐煙氣進(jìn)行凈化,改造后系統(tǒng)構(gòu)筑物及主要設(shè)備見表1。
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3.2 運(yùn)行結(jié)果分析
調(diào)試運(yùn)行后,得到監(jiān)測(cè)結(jié)果見表2。
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從監(jiān)測(cè)結(jié)果看,爐窯脫硫除塵效果比較理想,平均脫硫效率為78.0%,平均除塵效果達(dá)到了98.5%,林格曼黑度在1級(jí)以下,煙氣經(jīng)過處理后,二氧化硫排放濃度、煙塵排放濃度、林格曼黑度均達(dá)到國(guó)家《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。
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