泰鋼:向“低碳”要效益
2009年,泰鋼集團(tuán)投資7000多萬元引進(jìn)的中國第一套SDA燒結(jié)煙氣脫硫裝置,如今已開始發(fā)揮作用。近年來,泰鋼集團(tuán)在加快發(fā)展的同時(shí),加大節(jié)能減排力度,2005年-2009年,完成節(jié)能量13.69萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,提前一年完成“十一五”節(jié)能減排目標(biāo),實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。
為做好節(jié)能工作,泰鋼集團(tuán)始終把科技創(chuàng)新作為節(jié)能減排的重要方式和手段,每年都安排專項(xiàng)資金用于節(jié)能技改項(xiàng)目和技能技術(shù)研發(fā)。“十一五”期間,泰鋼集團(tuán)投資2億多元,分別實(shí)施了循環(huán)鼓風(fēng)項(xiàng)目和酸再生項(xiàng)目。僅循環(huán)鼓風(fēng)項(xiàng)目,年節(jié)電就達(dá)1.4億千萬時(shí),折合標(biāo)準(zhǔn)煤5.1萬噸。
充分利用余熱余能。泰鋼集團(tuán)利用高爐沖渣水余熱,對泰鋼家屬樓及部分辦公場所實(shí)現(xiàn)了集中供暖,供暖面積達(dá)15萬平方米,每采暖期節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤2455噸,直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)390萬元。對熱軋帶鋼廠、不銹鋼廠、煉鋼廠的余熱蒸汽充分回收利用,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)、生活用汽余熱花,減少熱電公司外供蒸汽25500噸/月,增加發(fā)電量612萬千萬時(shí)/月,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益379萬元,避免了蒸汽的高質(zhì)低用。
在固體廢棄物的回收利用方面,泰鋼集團(tuán)普碳轉(zhuǎn)爐煉鋼采用了先進(jìn)的除塵方法和轉(zhuǎn)爐煤氣回收工藝技術(shù),有力促進(jìn)了負(fù)能煉鋼的實(shí)現(xiàn)。同時(shí),把低熱值高爐煤氣直接應(yīng)用于熱軋廠蓄熱式加熱爐和粉末冶金一次還原隧道窯,成為泰鋼煤氣利用的亮點(diǎn)。
在用水上,泰鋼集團(tuán)遵循分質(zhì)分級使用的原則,一水多用,多級串用。擴(kuò)容改造了原污水處理廠,實(shí)現(xiàn)了廢水零排放,污水處理后循環(huán)利用,年節(jié)水160萬立方米;生產(chǎn)用水實(shí)現(xiàn)了閉路循環(huán)和中水化,中水用量已占到全部生產(chǎn)用水的80%,每年減少地下水開采300萬立方米。各種節(jié)水工藝及措施的應(yīng)用,使泰鋼水的重復(fù)利用率達(dá)到了95%,噸鋼耗新水量僅為3.47立方米。
在經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益發(fā)生矛盾的時(shí)候,泰鋼集團(tuán)總是把社會(huì)效益放在第一位。2009年,投資7000多萬元引進(jìn)中國第一套SDA燒結(jié)煙氣脫硫裝置,先進(jìn)的煙氣脫硫技術(shù)使二氧化硫排放濃度控制在200毫克/立方米以內(nèi),脫硫效率大于85%,年減排二氧化硫1559.2噸。
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