安慶石化新建硫磺裝置投產(chǎn)后環(huán)保效能顯著
曾幾何時(shí),安慶石化煉油二部環(huán)保大院二聯(lián)合鮮有人踏足的。而今,它以新建4萬噸/年硫磺明亮的身姿,更以遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)的200毫克/立方米的尾氣排放值,展示出環(huán)保工程的樣板。自7月中旬新硫磺裝置產(chǎn)出合格固體產(chǎn)品以來,已歷時(shí)月余,30多天時(shí)間里,裝置人員經(jīng)受住考驗(yàn),戰(zhàn)高溫斗酷暑,苦鉆技術(shù)克難關(guān),保證了新硫磺裝置的安全環(huán)保穩(wěn)定運(yùn)行。
“要把4萬噸/年硫磺建設(shè)成為環(huán)保樣板裝置!”面對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的殷切希望,煉油二部迎難而上。然而作為新裝置,新環(huán)保硫磺或多或少面臨問題。儀表首當(dāng)其沖在經(jīng)受考驗(yàn),面對(duì)裝置投產(chǎn)前后儀表調(diào)校,工作量之大已經(jīng)超出預(yù)期,一線職工與儀表人員相互協(xié)作,對(duì)生產(chǎn)中的新儀表跟蹤調(diào)校。日前,新裝置每小時(shí)加工加工負(fù)荷3800立方米,而實(shí)際裝置負(fù)載能力較大,給操作帶來一定難度。與此同時(shí),一線職工盡管經(jīng)過培訓(xùn),在開工過程中也不斷學(xué)習(xí)摸索,但實(shí)現(xiàn)“人”“機(jī)”良好磨合仍需一定時(shí)間。對(duì)此,裝置員工只能相互切磋,取長補(bǔ)短。
作為4萬噸/年硫磺新裝置重要版塊的尾氣單元,其成功投運(yùn)直接關(guān)系著尾氣中二氧化硫環(huán)保排放。在7月10日新裝置引酸性氣生產(chǎn)時(shí),該單元的開工也正全面展開。
在安慶石化環(huán)保史上,硫磺尾氣工藝相對(duì)較新,該單元也僅有過短暫的生產(chǎn),一線職工經(jīng)驗(yàn)不足,致使單元工藝較難控制,初始投運(yùn)就遭遇洗滌塔堵等系列難題。硫化氫、瓦斯、氫氣儀表分析儀也存在著精確度不能完全保證等問題。為此,煉油二部技術(shù)人員帶領(lǐng)裝置技術(shù)骨干,整天泡在現(xiàn)場,摸排比對(duì),鉆研求證,找尋到相對(duì)可靠的操作范圍,為一線職工成功操作提供了參照,為尾氣單元良好運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。7月25日,尾氣單元成功實(shí)現(xiàn)投運(yùn)。
經(jīng)安慶市環(huán)保局多次現(xiàn)場檢測,新裝置尾氣二氧化硫排放量在200毫克/立方米左右,遠(yuǎn)小于國家標(biāo)準(zhǔn),新硫磺裝置真正實(shí)現(xiàn)了安全、環(huán)保、綠色運(yùn)行。
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