鈦白粉煅燒尾氣處理工藝改進(jìn)及余熱利用的研究
摘要:為了簡(jiǎn)化鈦白粉煅燒尾氣處理流程,改善尾氣排放效果,通過將二次洗水用作尾氣噴淋水,噴淋水回用作一次洗水,充分利用了尾氣余熱,降低了蒸汽的消耗,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約蒸汽量5976 t,折算每年可節(jié)約資金約70.3萬元(以鈦白粉產(chǎn)量1.8 t/h為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn))。另外,取消了原工藝中的涼水塔,精簡(jiǎn)了流程,預(yù)計(jì)可節(jié)省涼水塔的維修費(fèi)用約10萬a。兩項(xiàng)共計(jì)可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約8O.3萬a。此方案實(shí)行后可降低尾氣排放溫度,減輕環(huán)保壓力,更重要的是在節(jié)能降耗、降低維修費(fèi)用等方面可創(chuàng)造非?捎^的經(jīng)濟(jì)效益,具有很大的生產(chǎn)實(shí)用價(jià)值。
關(guān)鍵詞:鈦白粉;煅燒尾氣;余熱利用;節(jié)能降耗
鈦白粉生產(chǎn)中偏鈦酸煅燒時(shí)廢氣的溫度高、濕含量較大,有酸霧和硫氧化物、鈦白粉粉塵、水蒸氣、不凝性氣體等。根據(jù)鈦白粉廠目前的生產(chǎn)實(shí)際指標(biāo)可知,生產(chǎn)每噸鈦白粉產(chǎn)生約1.7萬m3尾氣,且尾氣溫度為280~320℃,所含熱量較高。尾氣余熱利用是鈦白行業(yè)的重要課題,但一直沒有解決。筆者通過改進(jìn)工藝,簡(jiǎn)化了尾氣處理流程,改善了尾氣排放效果,關(guān)鍵是將二次洗水用作尾氣噴淋水,噴淋水回用到水洗工序作一次洗水,充分利用了尾氣余熱,降低了蒸汽的消耗,可創(chuàng)造出很好的經(jīng)濟(jì)效益。
1 煅燒窯尾氣的處理工藝及存在的問題
1.1 尾氣處理工藝現(xiàn)狀
煅燒窯內(nèi)排出的尾氣先在沉降室內(nèi)除去大部分粗顆粒粉塵,然后進(jìn)入文丘里洗滌器,使水滴與塵粒、氣體再次碰撞冷卻,部分SO 變成酸霧;粉塵被水滴捕獲,隨水排入回收池中。此時(shí),尾氣溫度從300℃降低至70~90℃。經(jīng)文氏管的氣體再進(jìn)入泡沫塔,進(jìn)一步回收煙氣中的SO3,氣體溫度降低至50℃左右,然后進(jìn)入電除霧器,酸霧和極少量的粉塵被除去。最后尾氣經(jīng)風(fēng)機(jī)送人煙囪排放。
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