水解酸化在高濃度制藥廢水處理中的應用性研究
1 工程概況
廣東省新北江制藥股份有限公司生產廢水主要為妥布霉素、洛伐他丁、鹽霉素鈉鹽生產工藝過程中排放的生產廢水,含有表面活性劑、殘余抗生素、硫酸根、溶媒等多種抑制物質.雖然其BOD /COD>0.35,理論上屬于可生化廢水,但是廢水中污染物濃度高,成分復雜,色度高,生物毒性大,且pH變化范圍大在1~14之間變化,水質、水量波動大,屬有一定處理難度的抗生素廢水。該生產廢水經處理后將排人城市下水道,按規(guī)定執(zhí)行《廣東省污水排放標準》。其主要水質標準如下:COD:300 mg ·L-1;BOD:60 mg ·L-1;pH :6 ~9;SS:200mg·L-1。目前,該廠排水量為1 100 m ·d-1,COD濃度為7 000 mg·L-1,COD排放總量為7.7t·d-1。若直接采用好氧處理難以達到預期的效果,因此在該工程中,針對上述水質特點,并根據(jù)國內外成功的經驗,采用水解酸化+好氧處理工藝,該工藝流程見圖1。
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水解酸化工藝的作用機理為:考慮到產甲烷菌與水解產酸菌生長速度不同,將厭氧處理控制在反應時問段短的厭氧處理第1階段,即在大量水解細菌、產酸菌作用下將不溶性有機物水解為溶解性有機物,將難生物降解的大分子物質轉化為易生物降解的小分子物質的過程.水解酸化工藝作為各種生化處理的預處理,可改進廢水的可生化性,為廢水的有效處理創(chuàng)造良好的條件。
該工程以ABR作為水解酸化反應器,利用其水解酸化作用將廢水中的大量懸浮物(主要是菌渣)及大分子有機物水解,轉化成小分子有機物,提高廢水的可生化性,同時除去部分COD;廢水中的大量微生物將廢水中(主要是菌渣中)的大量殘余效價殺死,減少其對SBR反應池中微生物的抑制作用,提高SBR反應池的去除率。
經過七個月的調試和運行,結果令人滿意水水質達到廣東省污水排放標準
2 水解酸化池
本設計中將水解酸化池——ABR設計為兩個并聯(lián)的池子,每個池子的池體尺寸分為三格L×B×H=22.7 m×8.25 m×6.5 m,第一格下流室和第二格上流室池子寬之比約為l:3,第三格為1:4.每格內均有3 m高的彈性立體填料,既改善水流狀態(tài)和傳質效果,又有利于強化沉淀效果及防止污泥流失。且為了防止污泥流失和使污泥和有機物更充分接觸,在第三格靠近溢流堰處安裝了空氣提升器以回流污泥.池體總容積為2400m3,有效容積為2 000 m3,設計處理水量為1 000 m3。d-1水力停留時問為48 h,設計COD去除率為25%。
3 水解酸化池的調試
何強等采用好氧預掛膜的方法加速厭氧生物膜反應器的啟動,但增加了動力設備;崔玉波等氧活性污泥接種培養(yǎng)酸化菌膜,無需曝氣。該工程水解酸化池以其后續(xù)好氧處理工藝——sBR池產生的污泥作為接種污泥,在一個月后,填料上掛上一層結實的生物膜,從測定結果看酸化作用明顯,系統(tǒng)進入穩(wěn)定運行期。
4 水解酸化池的穩(wěn)定運行
在穩(wěn)定運行過程中,對曝氣和回流對水解酸化的影響進行了研究。由于水解酸化的升流速度大于1 m/s時處理效果不好,又因其設計回流為30%,因此確定回流量為70%,30%,0%時分別作對比.
4.1 曝氣對水解酸化的影響
將1# 回流為70%,2# 回流為30%,兩個池子的處理效果見表1。
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由表1可知1# 的平均去除率為8.87%,2# 的為9.73%,出水pH值差別不大.在這期問溶解性COD/總COD的情況見圖2。
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將1#不回流,2#回流30%時,兩組池子的處理 效果進行比較,其處理效果見表2。
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這段時問內對非溶解性大分子有機物的降解情況見圖3。
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4.2 曝氣對水解酸化的影響
分別對兩組酸化池的曝氣進行對比.其中1#不曝氣,2# 微曝,其處理效果和pH值情況見表3.其中溶解性COD/總COD的對比情況見圖4.
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4.3 系統(tǒng)穩(wěn)定運行階段的處理效果
在系統(tǒng)穩(wěn)定運行階段,由于水解酸化的預處理作用,提高了廢水的可生化性,SBR池的COD去除率在90.34% ~95.25% 之間,系統(tǒng)出水COD為183~291,低于300,在這里不做贅述.經過一個月的穩(wěn)定運行,整個系統(tǒng)達到排放標準。
5 問題與討論
5.1 pH 值
在系統(tǒng)運行的整個過程中,不管曝氣與回流與否進出水pH值差別均很大,經分析認為是由于原水的pH過低,這是因為水解酸化會產生大量的有機酸.我們用強堿NaOH來提高進水的pH值,這樣由于水中缺乏一定的堿度,而不能對產生的揮發(fā)性有機酸的酸度有一定的緩沖作用,從而造成了揮發(fā)性有機酸的積累.在以后的工程中建議用Ca(OH)2來提高原水的pH值,這樣可以對產生的揮發(fā)性有機酸有一定的緩沖作用,并為水解酸化細菌創(chuàng)造良好的生長條件。
5.2 COD去除率和溶解性COD/總COD
水解酸化池對COD的設計去除率為25%,在實際運行過程中我們發(fā)現(xiàn)它對COD的去除率并未達到設計要求,而且由表1、2、3知,曝氣與回流對水解酸化池的去除率影響不大.這是因為水解酸化過程中,進出水中的COD和BOD 濃度的變化可能有以下3種情況:① 降低,但最大不超過20% ~30%;②與原水持平(如以葡萄糖為水解酸化底物時即出現(xiàn)此情形);③ 略有升高(高分子復雜有機物的水解酸化時).由于該工程原水中菌渣較多,水解酸化池將難溶解的菌渣轉化成可溶性有機物,使得從COD的去除率來看水解酸化效果不明顯.但經過水解酸化后溶解性COD/總COD大大提高,降低了抗生素的毒性,為SBR池的穩(wěn)定運行創(chuàng)造了條件.所以,水解酸化去除率與原來的設計有所不符,但它在整個系統(tǒng)中的作用已充分發(fā)揮出來,這與設計水解酸化池的目的是相吻合的。
5.3 水力停留時間
預酸化有明顯的優(yōu)點,但完全酸化對后續(xù)的好氧處理不利,開始時,我們認為水力停留時間太長,可能對SBR的處理效果不利,但運行結果表明SBR的平均去除率在90%以上,因此設計水力停留時問為48 h是合適的.
5.4 曝氣與回流
由圖2和圖3可知該水解酸化池回流0% 、30% 、70% 時溶解性COD/總COD的比值依次降低,由圖4可知不曝氣比曝氣時溶解性COD/總COD高.對于不曝氣,這是由于水解酸化本身所需氧氣很少,一般控制在0.5 mg·L 以下,接近厭氧,該系統(tǒng)不完全密閉,空氣中的氧氣已經足夠維持其處于水解酸化狀態(tài).曝氣過量反而會影響微生物的生長繁殖。
對于不回流,是由于微生物以固著生長為主,不易流失。因此不需要污泥回流和攪拌設備。
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