東門南華公司無(wú)剩余污泥外排生化處理工藝分析
1 引言
廣西是全國(guó)最大的糖料蔗和食糖生產(chǎn)基地,大部分糖廠沿江建設(shè),在未建設(shè)廢水末端治理之前,每到榨季期間,均向附近的江河排入大量的生產(chǎn)廢水,嚴(yán)重污染納污河流的水質(zhì),給沿江群眾的生活、飲用水處理廠帶來(lái)不利影響。而在上了末端廢水治理項(xiàng)目之后,接著而來(lái)的是大量剩余污泥的處理問(wèn)題。本文旨在提出一種廢水處理工藝(方法),以最大限度的減少污泥排放,甚至是實(shí)現(xiàn)“零污泥排放”。
2 實(shí)現(xiàn)“零污泥排放”的基本要點(diǎn)
實(shí)現(xiàn)污泥零排放對(duì)于甘蔗制糖企業(yè)有著十分重要的意義。首先是由于省去了污泥處理的設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用,節(jié)約了環(huán)保資金的投入;其次是簡(jiǎn)化了污水處理站的運(yùn)行管理,除了水質(zhì)化驗(yàn)外,污水站幾乎可以實(shí)現(xiàn)無(wú)人化管理;再次是無(wú)剩余污泥外排,使得污水處理站自身實(shí)現(xiàn)了“清潔生產(chǎn)”。
在制糖廢水工程實(shí)踐中要達(dá)到零污泥排放是可能的,也是可行的。在生物接觸氧化法系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)必須做好:
(1)選擇好符合糖廠廢水特點(diǎn)的低負(fù)荷污水處理工藝,使系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥量盡可能地少;
(2)利用諸如特殊微型動(dòng)物等高級(jí)水生動(dòng)物消化大部分剩余污泥;
(3)恰如其分地利用糖廠季節(jié)性生產(chǎn)的特點(diǎn),在榨季后進(jìn)一步消化剩余污泥;
(4)二沉池污泥回流到酸化池水解減量,如有必要也可以利用鍋爐排灰系統(tǒng),將少量剩余污泥壓力排入沉灰池與鍋爐灰渣一并處置。
3 “零污泥排放”在東門南華公司的成功應(yīng)用
無(wú)剩余污泥排放或低污泥量排放的接觸氧化生化處理工藝在廣西東門南華糖業(yè)有限責(zé)任公司污水處理工程得到實(shí)踐和良好應(yīng)用。東門南華公司污水處理工程于2007年11月建成投入使用,經(jīng)過(guò)07/08、08/09兩個(gè)榨季的運(yùn)行,證明采用接觸氧化工藝不但能夠?qū)崿F(xiàn)低污泥量排放,而且完全可以實(shí)現(xiàn)零污泥排放。
依據(jù)東門南華公司的成功案例,現(xiàn)將零污泥排放加以成因闡述,同時(shí)分析其經(jīng)濟(jì)技術(shù)上的可行性,以同環(huán)保同行探討。
3.1 接觸氧化工藝簡(jiǎn)介
東門南華公司制糖廢水生化處理采用低負(fù)荷接觸氧化法工藝。其構(gòu)造原理圖如下:
圖1 接觸氧化法簡(jiǎn)圖
接觸氧化池由池體、填料及支架、供氧系統(tǒng)、進(jìn)水系統(tǒng)和出水系統(tǒng)組成。其中填料是生物膜的載體,是接觸氧化處理工藝的核心部位,直接影響接觸氧化工藝的凈化功能。
生物接觸氧化法工藝應(yīng)用到處理制糖廢水具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)調(diào)試運(yùn)行較活性污泥法簡(jiǎn)單方便,運(yùn)行工人只需經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單培訓(xùn),按一定程序即可啟動(dòng)和操作運(yùn)行。
(2)抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。本案例設(shè)計(jì)采用低負(fù)荷參數(shù),07/08榨季實(shí)際運(yùn)行時(shí)能夠長(zhǎng)時(shí)間承受160%的負(fù)荷沖擊,處理出水仍然保持很好水質(zhì)。
(3)不會(huì)出現(xiàn)絲狀菌膨脹等污泥培養(yǎng)和調(diào)試問(wèn)題,調(diào)試成功后的運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
(4)除電費(fèi)、人工費(fèi)用外,無(wú)藥劑費(fèi)、污泥處理費(fèi)等其它運(yùn)行費(fèi)用。
(5)剩余污泥量很少,理論上僅為傳統(tǒng)活性污泥工藝的1/3,如利用污泥水解技術(shù)和特殊微型動(dòng)物的捕食消化技術(shù),在實(shí)踐上接觸氧化法剩余污泥量?jī)H為傳統(tǒng)活性污泥工藝的1/10甚至更少,無(wú)需投資污泥脫水設(shè)備。
(6)處理出水水質(zhì)穩(wěn)定,出水水質(zhì)清澈,色度低。處理出水可以根據(jù)企業(yè)需要部分或全部回用。
(7)08/09新榨季再次啟動(dòng)時(shí),生物膜恢復(fù)快,不用再次投加外來(lái)污泥。開榨第一天起處理出水合格,整個(gè)榨季出水達(dá)標(biāo)率100%。
生物接觸氧化法工藝的優(yōu)點(diǎn)很多,但缺點(diǎn)是一次性設(shè)備投資較高,大水量時(shí)不具備投資優(yōu)勢(shì),適用于日處理20000噸以下的中小水量污水處理。
3.2 工藝流程
工藝流程簡(jiǎn)圖如下:
圖2 工藝流程簡(jiǎn)圖
3.3 設(shè)計(jì)參數(shù)
東門南華公司水站主要設(shè)計(jì)參數(shù)如下:設(shè)計(jì)流量Q=800m3/h;進(jìn)水水質(zhì)CODcr=800mg/l,BOD5=480mg/l,SS=100mg/l,溫度45℃;酸化池V=720m3(有效容積);接觸氧化池V=8000m3有效,共分8個(gè)池廊道式串聯(lián),每個(gè)廊道1000m3;接觸氧化池填料數(shù)量V=5600m3
3.4 運(yùn)行參數(shù)
08/09榨季東門南華公司污水站主要運(yùn)行數(shù)據(jù)如下:
根據(jù)2009年2月16日記錄的各廊道運(yùn)行數(shù)據(jù),計(jì)算實(shí)際BOD負(fù)荷:
1#、2#廊道1.32kgBOD5/m3填料.d,出水CODcr=360mg/l,DO=3.2mg/l,生物膜鏡檢:大量菌膠團(tuán),少量絲狀菌,少量纖毛類原生動(dòng)物;
3#、4#廊道0.63kgBOD5/m3填料.d, 出水CODcr=192mg/l,DO=3.5mg/l,生物膜鏡檢:少量絲狀菌,大量的菌膠團(tuán)和纖毛類原生動(dòng)物,如鐘蟲、等枝蟲、蓋纖蟲等;
5#、6#廊道0.35kgBOD5/m3填料.d, 出水CODcr=80mg/l,DO=5.6mg/l,生物膜鏡檢:大量的菌膠團(tuán)和纖毛類原生動(dòng)物,如鐘蟲、等枝蟲、輪蟲、蓋纖蟲等,大量后生動(dòng)物;
7#、8#廊道0.18kgBOD5/m3填料.d, 出水CODcr=23mg/l,DO=6.1mg/l,生物膜鏡檢:大量的菌膠團(tuán)和纖毛類原生動(dòng)物,如鐘蟲、等枝蟲、輪蟲、肉足蟲類等,大量后生動(dòng)物,少量藻類。
08/09榨季二沉池向鍋爐沉灰池排泥三次,具體情況如下:
第一次:2008年12月18日排泥150m3(含水率99%),折合含水率70%的干泥5m3;
第二次:2009年2月16日排泥150m3(含水率99%),折合含水率70%的干泥5m3;
第三次:2009年3月8日停榨。2009年3月11日排泥600m3(含水率99%),折合含水率70%的干泥20m3。
4 “零污泥排放”的成因分析
從以上運(yùn)行數(shù)據(jù)可以看出,該生物掛膜式接觸氧化法處理廢水工藝在東門南華公司應(yīng)用取得了很大成功。我們查找理論依據(jù),對(duì)比其他廢水處理方法在其他制糖企業(yè)的應(yīng)用,經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析認(rèn)為,形成“零污泥排放”主要有如下原因:
(1)生化系統(tǒng)的有機(jī)負(fù)荷十分低,微生物在曝氣池內(nèi)長(zhǎng)期處于內(nèi)源呼吸,增長(zhǎng)的污泥量大部分自身氧化,剩余污泥量很少。
(2)運(yùn)用生物污泥減量技術(shù),一是利用特殊微型動(dòng)物等在食物鏈中的捕食作用;二是直接利用特殊微型動(dòng)物等對(duì)污泥的攝食和消化,在減少污泥容量的同時(shí)增加污泥的可溶性;三是利用特殊微型動(dòng)物來(lái)增強(qiáng)細(xì)菌的活性或增加有活性的細(xì)菌的數(shù)量,從而增強(qiáng)細(xì)菌的自身氧化和代謝能力。
(3)利用二沉池污泥回流系統(tǒng),將部分剩余污泥回流到酸化池水解酸化,提高污泥在系統(tǒng)中的氧化分解效果。
(4)如果必要,在沉灰池可承受范圍內(nèi),可以將剩余污泥壓力自流進(jìn)入沉灰池與鍋爐灰渣一并處置。
表1為2個(gè)基本無(wú)剩余污泥排放的生物處理工程實(shí)例數(shù)據(jù)分析。
表1 基本無(wú)污泥排放生物處理工程實(shí)例
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由Monod有機(jī)底物降解與微生物增長(zhǎng)動(dòng)力學(xué)方程得:
△X=Y(jié)(So-Se)Q-KdVXv (1)
△X—每日增長(zhǎng)的揮發(fā)性污泥量(VSS),kg/d;
(So-Se)Q—每日有機(jī)廢物降解量(BOD5),kg/d;
VXv—曝氣池混合液中揮發(fā)性污泥總量,kg/d;
Y—產(chǎn)率系數(shù);
Kd—活性污泥微生物內(nèi)源呼吸自身氧化率,d-1;
So、Se—進(jìn)水、出水BOD5濃度,mg/L;
Q—日處理污水量,t/d;
活性污泥法BOD5 污泥負(fù)荷Nrs表達(dá)式為:
Nrs=(So-Se)Q/VXv (2)
將式(2)代入式(1)并整理得:
X=(So-Se)Q(Y-Kd/Nrs) (3)
由式(3)可知,對(duì)于某一確定的污水,其So、Se、Q、Y、Kd相應(yīng)確定,增長(zhǎng)污泥量是污泥負(fù)荷Nrs的函數(shù)。以生活污水為例,取Y=0.58,Kd=0.075 d-1,當(dāng)進(jìn)水BOD5濃度So=200mg/L,出水BOD5濃度Se=20mg/L,處理流量Q=600m3/d,其增長(zhǎng)揮發(fā)性污泥量為:
△X=108(0.58-0.075/Nrs)
增長(zhǎng)污泥量與污泥負(fù)荷之間的關(guān)系如圖3所示。
圖3 增長(zhǎng)污泥量與污泥負(fù)荷關(guān)系
式(3)中,Y應(yīng)當(dāng)≥Kd/Nrs,即△X應(yīng)當(dāng)≥0。理論上當(dāng)Y=Kd/Nrs,即△X=0時(shí),表明增長(zhǎng)的微生物量與微生物內(nèi)源呼吸減少量相等;當(dāng)然微生物通過(guò)內(nèi)源呼吸,理論上被氧化成無(wú)機(jī)物的極限值為80%,仍有20%為不能分解的殘留物質(zhì),再加上進(jìn)水?dāng)y帶入的無(wú)機(jī)性固體與不可生物降解有機(jī)物,系統(tǒng)必然還是有很少量的剩余污泥產(chǎn)生,與出水帶出的SS量基本相等時(shí),系統(tǒng)顯示出無(wú)污泥排放的表象。
以表1東門南華公司制糖廢水為例,由于制糖廢水中以溶解性食糖為比較的單純污染物,進(jìn)入水溫30-35℃,其BOD5/CODcr=0.6-0.7,可生化性很好,糖廠35000M3的循環(huán)水池對(duì)污水處理站來(lái)說(shuō)就是一個(gè)很好的初沉池,使污水站進(jìn)水SS中惰性物質(zhì)和不可降解固體最大程度地降低。
根據(jù)我國(guó)《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范-2006版》(GBJ14-87)第6.6.2條明確規(guī)定“在20℃,有機(jī)物以BOD計(jì)時(shí),污泥產(chǎn)率系數(shù)Y其常數(shù)為0.4~0.8。如處理系統(tǒng)無(wú)初次沉淀池,Y值必須通過(guò)試驗(yàn)確定。”同款還規(guī)定了Kd20℃的常數(shù)值0.04~0.075d-1。
本案例的制糖廢水從有機(jī)污染物單純、可生化性良好、有利的水溫以及初沉池去除SS良好、有機(jī)負(fù)荷低等因素考慮,可以取值Y=0.50,Kd=0.075 d-1,其增長(zhǎng)揮發(fā)性污泥量(VSS)為:
△X=0.50(480-10)10000×10-3-0.075×8000×2100×10-3=1090kg(VSS)/d;
取VSS/MLVSS=0.75,則全部污泥增長(zhǎng)量為:
△X’=1090/0.75=1453.3kg(MLSS)/d;
相應(yīng)地出水?dāng)y帶出的SS為:
△X”=10000×(10~40)×10-3=100~400kg(MLSS)/d;
根據(jù)上述計(jì)算,本案例理論上按普通活性污泥法剩余污泥計(jì)算公式計(jì)算的剩余污泥外排量 1053--1353kg(MLSS)/d,榨季按120天計(jì)算,一個(gè)榨季需要外排污泥量為126.4噸至162.4噸(折算成含水率為70%的干泥為 421.3噸至541.3噸),這個(gè)數(shù)據(jù)與東門南華公司2008/09榨季實(shí)際三次向沉灰池排泥量:5+5+20=30噸(含水率70%)相差甚遠(yuǎn),實(shí)際向沉灰池排放污泥僅為理論計(jì)算的5.54%~7.12%。
我們知道,只有當(dāng)實(shí)際污泥增長(zhǎng)量與出水帶出的SS量比較相近時(shí),系統(tǒng)才會(huì)出現(xiàn)無(wú)污泥排放的現(xiàn)象。由于東門南華公司2008/09榨季并沒(méi)有實(shí)行污泥回流,因此我們推斷出引種的特殊微型動(dòng)物等高級(jí)水生動(dòng)物的污泥捕食消化率達(dá)到了92.88%--94.46%。盡管下結(jié)論還為時(shí)尚早,但如此驚人的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)還是讓人興奮。
甘蔗制糖工業(yè)具有明顯的季節(jié)性。甘蔗糖廠的榨季一般從當(dāng)年的11月份開榨到次年的4月份停榨,一個(gè)榨季為140天左右。我們認(rèn)為如采用恰當(dāng)?shù)奈鬯幚砉に,利用糖廠季節(jié)性生產(chǎn)特點(diǎn),完全可以做到污泥零排放。
5 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析比較
下面以日處理量為10000m3/d規(guī)模的制糖廢水處理廠采用不同污泥減量與處理方法進(jìn)行比較分析。
5.1 工程費(fèi)用
采用普通活性污泥法(為比較分析簡(jiǎn)化,不考慮脫氮除磷因素),BOD5污泥負(fù)荷為0.3 kg/(kg.d),污泥濃度2.0g/L,由微生物增殖產(chǎn)生的含水率為99%的污泥以150m3/d計(jì);低負(fù)荷活性污泥法BOD5污泥負(fù)荷為0.075kg/(kg.d),污泥濃度3.5g/L;采用不同污泥減量與處理方案的工程費(fèi)用測(cè)算見(jiàn)表2。
表2 不同污泥減量與處理方案的工程費(fèi)用測(cè)算(萬(wàn)元)
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從表2可見(jiàn),采用低負(fù)荷活性污泥法工藝減少了污泥排放量,但由于曝氣池?cái)U(kuò)大相應(yīng)增加了一定的工程的投資費(fèi)用。整個(gè)工程費(fèi)用,方案3比方案1減少了50萬(wàn)元左右,但與方案2相比幾乎相當(dāng)。
5.2 運(yùn)行成本
供氧耗電成本是污水好氧生物處理成本的主要部分,活性污泥法需氧量計(jì)算式為:
O2=a′(So-Se)Q+b′VX………………………………<規(guī)范>第6.8.2
O2=(So-Se)Q(a′+b′/Nrs) (4)
一般制糖廢水取a′=0.48,b′=0.15,其負(fù)荷變化與需氧量的關(guān)系式為:
O2=(480-20)10000(0.48+0.15/ Nrs)
圖4 負(fù)荷與需氧量的關(guān)系
同表2各方案工藝參數(shù)相同,采用不同處理方案的供氧耗電成本及其它運(yùn)行成本測(cè)算比較見(jiàn)表3。
從表3可見(jiàn),盡管低負(fù)荷工藝增加了供氧電耗,但省卻了多項(xiàng)污泥處理費(fèi)用,最終的運(yùn)行費(fèi)用還是普通負(fù)荷工藝相當(dāng)。
表3 不同污泥減量與處理方案運(yùn)行成本測(cè)算(元/d)
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6 技術(shù)進(jìn)步探討
據(jù)最新報(bào)道,一些新開發(fā)的復(fù)合微生物菌群具有相互共生的增殖體系和低污泥增長(zhǎng)率的特點(diǎn),在實(shí)驗(yàn)室條件下達(dá)到低剩余污泥排放量。但這一類型的工藝技術(shù)在規(guī)模的工程實(shí)踐中應(yīng)用還未見(jiàn)報(bào)道。
生物污泥減量技術(shù)目前還處于研究起步階段,尚無(wú)法提供完整的工程應(yīng)用數(shù)據(jù)。據(jù)查國(guó)內(nèi)外類似的研究成果報(bào)道幾乎沒(méi)有,最近幾年來(lái)我國(guó)已經(jīng)有一些科研機(jī)構(gòu)在做一些前沿性的研究,如中科院武漢水生物研究所一直在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行機(jī)理性研究,浙江菲達(dá)環(huán)保公司也在市政污水方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,廣西天潤(rùn)環(huán)保公司針對(duì)糖廠等工業(yè)廢水的應(yīng)用也取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。生物污泥減量技術(shù)無(wú)疑具有很好的應(yīng)用前景。
隨著技術(shù)進(jìn)步,研究技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的零剩余污泥或低剩余污泥排放生物處理工藝,將是我們環(huán)保界同行們努力和發(fā)展的方向。
參考文獻(xiàn)
[1]張自忠.排水工程(下冊(cè))[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2003.
[2]張自忠.廢水處理理論與設(shè)計(jì)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2007.
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