利用先進(jìn)技術(shù)改造水廠
該水廠始建于1971年,水源為赤坎水庫,經(jīng)四次擴(kuò)建后,供水能力達(dá)10×104 m3/d。生產(chǎn)工藝除第4次擴(kuò)建采用孔室反應(yīng)—斜管沉淀—雙閥濾池外,其余均為脈沖澄清池—虹吸濾池。全廠形成五個系列,布局紊亂,管理困難,投藥及水泵運(yùn)行完全由人工控制,設(shè)備和工藝都很落后。80年代以來,水庫污染日益加劇,原水富營養(yǎng)化嚴(yán)重,藻類大量繁殖,水質(zhì)已下降為Ⅲ、Ⅳ類,水廠出水水質(zhì)大多達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn),水量也不能滿足該區(qū)人口和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。1995年市政府決定對該廠進(jìn)行擴(kuò)建改造,要求工程完成后達(dá)到可靠(不間斷供水)、優(yōu)質(zhì)(出廠水質(zhì)可比項(xiàng)目達(dá)到歐盟標(biāo)準(zhǔn))、高效(物耗低)的目的。
1 擴(kuò)建改造總體方案
工程總規(guī)模為20×104 m3/d,由三部分組成:
① 引水工程:從7.4km外的青年運(yùn)河干渠直接引入運(yùn)河水(水質(zhì)為Ⅱ類),避開水庫的污染。
② 擴(kuò)建工程:把原第1、2、3、4系列的建(構(gòu))筑物全部拆除,清理出場地,新建生產(chǎn)能力為15×104m3/d的網(wǎng)格反應(yīng)池、平流沉淀池、V型濾池和清水池(迭合在沉淀池之下),加藥消毒則按20×104m3/d建設(shè)。
③ 改造工程:新系列投產(chǎn)之后,對原第5系列的反應(yīng)、沉淀、過濾池進(jìn)行必要的技術(shù)改造并使其達(dá)到自動化控制的要求。原一、二級泵房在第4次擴(kuò)建時已按20×104m3/d設(shè)計(jì),在擴(kuò)建工程的同時對其進(jìn)行自動化改造。鑒于原設(shè)計(jì)存在一些問題,為使其水質(zhì)與新建系列一致,改造后按5×104m3/d運(yùn)行。
水廠擴(kuò)建和改造兩部分的實(shí)際投資為7 500萬元人民幣,其中引進(jìn)外國設(shè)備技術(shù)172萬美元(折合人民幣1 430萬元)。該廠投入自動化運(yùn)行一年多的實(shí)踐表明,工程達(dá)到可靠、優(yōu)質(zhì)、高效的要求,取得了較好的效益。
2 實(shí)現(xiàn)水廠自動化
水廠自動化的主要目的不是節(jié)省勞動力,而是實(shí)現(xiàn)可靠、優(yōu)質(zhì)、高效的保證。生產(chǎn)過程的自動檢測、調(diào)整、控制和事故報(bào)警可保證設(shè)備在規(guī)定狀態(tài)下運(yùn)行,防范事故于未然,實(shí)現(xiàn)不間斷的可靠供水;投藥、過濾、消毒等工藝過程實(shí)施閉環(huán)控制,可以隨著水量、水質(zhì)的變化及時調(diào)整工藝參數(shù),保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo);出廠水壓自動調(diào)整,能保證穩(wěn)定的服務(wù)水壓,減少爆管和漏失水量;生產(chǎn)過程的優(yōu)化運(yùn)行大大減少了水、氣、電和各種藥劑的浪費(fèi),達(dá)到低耗高效。
根據(jù)水廠各車間(站)地域分布集中、對響應(yīng)時間和控制精度要求較低的特點(diǎn),選擇了結(jié)構(gòu)簡單、性能可靠、組網(wǎng)容易、價格便宜的PC+PLC系統(tǒng),采取機(jī)旁、車間(站)及中央控制室三級控制方式。中央控制室和原水泵房子站、加藥間子站、新濾池子站、舊濾池子站、清水泵房子站等5個分控站組成一個控制網(wǎng)絡(luò)。每個子站配一臺PLC,既可控制站內(nèi)設(shè)備,又可與其它子站通訊,中央控制室負(fù)責(zé)全廠設(shè)備統(tǒng)一控制、調(diào)動。
① 濾池控制PLC:傳統(tǒng)V型濾池是每格濾池用一臺PLC控制運(yùn)行,再用一臺公共PLC控制整組濾池的反沖洗(分布式),F(xiàn)在采用集中控制,一臺PLC不僅控制各格濾池運(yùn)行,也同時控制整組濾池反沖洗,既簡化結(jié)構(gòu),又節(jié)省投資。
② 濾池控制閥門:氣動蝶閥需要一套壓縮空氣系統(tǒng)和配氣系統(tǒng)作為動力氣源。電動蝶閥則很簡單,但啟閉時間長(約100 s),導(dǎo)致反沖洗耗時增大。故在條件許可情況下采用氣動蝶閥較好。
③ 濾池進(jìn)水閥門:傳統(tǒng)V型濾池使用閘板閥。該閥價格較高、密封性較差且不美觀。用可調(diào)蝶閥代替。
④ SCD:由于加藥間已有PLC統(tǒng)一控制,故可選用4200型代替價格較高的5200型,但一定要帶自清洗裝置,以便定時對探頭進(jìn)行清洗。
⑤ 投礬隔膜泵:新型橡膠隔膜泵的連桿與隔膜之間采用軟接觸,比舊型號的硬接觸大大延長了壽命。電機(jī)的頻率和泵的沖程則分別由原水流量和SC值閉環(huán)控制。
⑥ 石灰投加系統(tǒng):投加石灰粉塵大,勞動條件差,灰渣多,易堵塞泵體和管路。濕式投加比干式投加減少粉塵,貯斗進(jìn)料部分選用國外密封式倒袋機(jī),可大大減少粉塵,石灰乳投加用偏心螺桿泵,另加清水沖洗系統(tǒng)(停泵時用)防止泵體堵塞,輸送管道采用PVC軟管(拐彎部分用不銹鋼彎頭)可減少堵塞便于清通,石灰乳投加量通過原水流量和pH值閉環(huán)控制。
⑦ 流量計(jì):就水廠計(jì)量而言,電磁流量計(jì)(±0.5%)、超聲波流量計(jì)(±1%~±2%)均可滿足要求。在滿足直管段要求的前提下,通常小口徑用電磁流量計(jì),大口徑用超聲波流量計(jì)。舊式超聲波流量計(jì)用模擬信號處理技術(shù),抗環(huán)境干擾能力弱,輸出信號不穩(wěn)定,流量曲線頻繁上下顫動,既影響計(jì)量又影響投藥控制,全數(shù)字信號處理技術(shù)有效地彌補(bǔ)了上述缺陷。
⑧ 壓差計(jì):濾池的水頭一般在30 kPa以內(nèi)且較穩(wěn)定。但氣水反沖洗時瞬間沖擊壓力可達(dá)此值的數(shù)倍,容易導(dǎo)致壓差計(jì)內(nèi)密封圈泄漏和傳感器膜片損壞。選用EPDM(乙丙三鉛橡膠)密封圈、不銹鋼膜片比FPM(氟橡膠)密封圈、瓷質(zhì)膜片耐用。此外,壓差計(jì)價格昂貴,也可用普通壓力計(jì)代替(與濾池池面的水位計(jì)共同工作)。
⑨ 儀表:測定加藥后水質(zhì)參數(shù)儀表的取樣點(diǎn)既要設(shè)置于藥劑與水充分混合后,又要盡量縮短水樣的滯后時間。原水投礬后,其流動電流值時間效應(yīng)十分明顯,故應(yīng)在緊靠充分混合點(diǎn)處取樣,并盡可能縮短取樣點(diǎn)至傳感器之間的采樣管長度,削弱時間效應(yīng)的影響,提高測定、控制的靈敏度。但各水質(zhì)監(jiān)測儀表的位置又不宜太分散,可按現(xiàn)場情況適當(dāng)集中以便日常管理。取樣管口應(yīng)插入管道內(nèi)1/4直徑處。不同量程的超聲波水位計(jì),由于聲波頻率不同而要求不同的盲區(qū),故要把其探頭安裝在最高水位之上的相應(yīng)距離處。
⑩ 壓縮空氣配氣系統(tǒng):空壓機(jī)的使用壽命與其累計(jì)工作時間和啟動頻度有關(guān)。減少配氣系統(tǒng)的泄漏可延長空壓機(jī)的壽命。絲扣連接的鍍鋅管氣密性差,用無縫鋼管(管件之間電焊焊接)和優(yōu)質(zhì)氣閥組成的配氣系統(tǒng)可大大減少泄漏。
3 老系列改造
新系列投產(chǎn)后,對原有的第5系列進(jìn)行必要的改造,使其出水水質(zhì)能與新的要求相適應(yīng),運(yùn)行控制實(shí)現(xiàn)自動化。
3.1 雙閥濾池
雙閥指反沖洗進(jìn)水閥(氣動蝶閥)和進(jìn)水鴨舌閥,過濾用鐘罩式虹吸管和恒水位器控制。進(jìn)水鴨舌閥要求反沖排水槽高置(槽頂至砂面達(dá)1.55m),導(dǎo)致反沖耗水量大,稍大的污泥塊很難排出,在濾層內(nèi)形成泥球。該閥本身密封性甚差,反沖時依然有大量待濾水進(jìn)入濾池排掉,虹吸鐘罩在濾池停運(yùn)后重新啟動困難。管廊設(shè)計(jì)不合理,反沖進(jìn)水管頂?shù)焦芾葮前宓字挥?.45 m(至梁底只有0.75m),通風(fēng)透光差,陰暗潮濕,安裝、維修不便,實(shí)現(xiàn)自動化也比較困難,所以對該池進(jìn)行了比較大的改造。
① 為提高反沖效果、節(jié)約沖洗用水,池型由雙閥濾池改為氣水反沖洗濾池;沖洗強(qiáng)度按V型濾池不膨脹沖洗要求,即qa=15 L/(m2.s),qw=5 L/(m2.s);濾料由非均粒石英砂改為均粒石英砂(d=0.8~1.2mm,L=950mm);濾板由陶瓷濾磚改為長柄濾頭濾板。
② 取消原反洗水槽,并按不膨脹沖洗的要求重新建造;用閘板閥代替原進(jìn)水鴨舌閥。
③ 用可調(diào)蝶閥代替原出水虹吸管;排水槽重新分格,并新設(shè)排水蝶閥;降低反沖進(jìn)水管高度,拆除原管廊樓板,使整個管廊變得通暢、光鮮、明亮。
④ 在濾池一端新建反沖泵、鼓風(fēng)機(jī)房(二樓作濾池控制室)。
3.2 一、二級泵房改造
泵房改造采用集中控制方案,一、二級泵房各設(shè)一個PLC分控站。改造后的一、二級泵房控制系統(tǒng)具有以下功能:
① 啟動水泵前能根據(jù)一、二級泵房吸水井的水位,自動判斷是否需要啟動真空系統(tǒng),如需啟動則可自動完成整個抽真空過程。
② 每臺機(jī)組在啟動和運(yùn)行過程中,能實(shí)時監(jiān)測電機(jī)的三相電流是否平衡、是否過載運(yùn)行、是否缺相運(yùn)行、是否空載運(yùn)行,并根據(jù)運(yùn)行情況自動采取必要的保護(hù)措施:報(bào)警或停機(jī)。
③ 二級泵房變頻調(diào)速系統(tǒng)通過PLC調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,保證出廠水壓穩(wěn)定在設(shè)定范圍之內(nèi)。
要實(shí)現(xiàn)泵房全自動控制,從程序設(shè)計(jì)的角度而言是完全可能的。關(guān)鍵是要增加投資更換其真空系統(tǒng)和配電系統(tǒng),提高可靠性。
老系列改造后的運(yùn)行情況表明,在出水水質(zhì)和自動化控制方面,工程已達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
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