生化法處理高溫高鹽度含油污水實(shí)例
1、水質(zhì)特征
綏中36-1原油處理廠污水屬于重質(zhì)稠油油田采出水。其污染物成分復(fù)雜,物化前污水中含有烷烴、芳烴、含氮化合物、鹵代烴、酚類、醇、醛、酮、酸、脂等10多類有機(jī)物。在這十多類有機(jī)物中,以含氮化物。烷烴、酚、芳烴、醇五類有機(jī)物居多。含鹽量、氯根含量高礦化度在13000-20000mg/l, Cl-在6500- 12000mg/l。采用一般生物處理方法很難達(dá)到理想效果,應(yīng)該從菌種的篩選上進(jìn)行研究;污水水溫高,設(shè)計(jì)污水水溫在70℃左右,現(xiàn)在實(shí)際運(yùn)行中污水經(jīng)物化后排海水溫平均在75℃左右,一般在68-82℃之間波動(dòng),會(huì)給一些在常溫下運(yùn)行正常的工藝帶來影響。由于上游每年會(huì)定期進(jìn)行較長時(shí)間的酸化作業(yè),所以污水應(yīng)分為酸化作業(yè)和非酸化作業(yè)期間不同的污水,兩者不僅在污染物濃度上相差很大,而且污染物成分和污水性質(zhì)也有差異。物化處理后的污水COD主要以溶解性有機(jī)物為主,去除溶解性有機(jī)物是綏中36-1原油處理廠污水達(dá)標(biāo)排放的主要目標(biāo)。
2、實(shí)驗(yàn)方案
為適應(yīng)污水組分復(fù)雜、含鹽量高、水溫高的特點(diǎn),我們選用了中科院成都生物研究所篩選馴化的高溫菌種作為實(shí)驗(yàn)菌種,以生化法作為實(shí)驗(yàn)的主要方法。實(shí)驗(yàn)的工藝充程如下:
進(jìn)水a(chǎn)電磁閥a集水池a提升泵a生物反應(yīng)池a沉淀池a出水
集水池:LBH=4.2×2.0×2.6m,一座;上設(shè)噴淋降溫管;進(jìn)水、出管安裝溫度計(jì),主要功能為調(diào)節(jié)水量和控制水溫。
進(jìn)水泵:流量0-10m3/h,熱水管道泵,一臺(tái);主要功能為為生化池提供進(jìn)水。
流量計(jì):量程0-10m3,浮子流量計(jì),一臺(tái);主要功能為計(jì)量進(jìn)入生化池流量。
生化反應(yīng)池:LBH=5.0×2.5×2.6m,一座;有效容積27m3。安裝20m3半軟性填料和組合填料,池底安裝20只微孔橡膠曝氣器。主要功能為微生物生長在填料上,在微孔曝氣器供氧氣的條件下,微生物以污水中有機(jī)物為食物并進(jìn)行降解,達(dá)到去除污染物濃度的作用。
沉淀池:LBH=3.5×1.5×2.6m,豎流式沉淀池,一座;有效容積8m3。主要功能為對(duì)生化池出水進(jìn)行自然沉淀,使生化池懸浮物與水分離,而使出水清亮。
外排泵:流量10-30m3/h,揚(yáng)程98m,熱水不銹鋼泵,一臺(tái)。主要功能為沉淀池出水排海。
3、工作程序
1、進(jìn)水來自原污水物化處理系統(tǒng)排海管道,接支管進(jìn)入集水池;根據(jù)集水池出水管溫度和生化池需要溫度,控制噴淋系統(tǒng)是否開啟;根據(jù)生化池流量需要,調(diào)節(jié)進(jìn)水泵出口閥,并通過流量計(jì)確定進(jìn)入生化池的污水流量;
污水進(jìn)入生化池內(nèi),通過生化池填料,填料上的微生物在有氧的情況下處理污水。
取1、2、3#取樣口取1、2、3#取樣口污水進(jìn)行分析化驗(yàn)。
污水進(jìn)行分析化驗(yàn)。
在進(jìn)入中試現(xiàn)場前1周,將功能菌液進(jìn)行三級(jí)擴(kuò)大培養(yǎng),即在搖床上完成1000mL的培養(yǎng),然后在25L的塑料桶在完成25L的二級(jí)擴(kuò)大培養(yǎng),最后在有效容積500L容器中完成500L菌液的三級(jí)擴(kuò)大培養(yǎng),培養(yǎng)結(jié)束后,將菌液分裝在18個(gè)25l的塑料桶中運(yùn)抵綏中36-1中試現(xiàn)場。
中試現(xiàn)場生化池體積為27m3,由于中試進(jìn)水的溫度在70℃以上,而溫度太高不適宜菌的生長,在掛滿填料的生化池中加入少量冷卻至25-28℃的污水,加入蛋白胨100公斤,投入500公斤菌種,將溫度為75℃的排海污水加入至生化池的一半,曝氣擴(kuò)大培養(yǎng),此時(shí)生化池的溫度在37-40℃,水中的溶解氧在0.5-1.5mg/L。當(dāng)水溫下降較多時(shí),第二天又進(jìn)水5m3,第三天又加入蛋白胨25kg繼續(xù)曝氣培養(yǎng),第四天將水加滿掛膜,此時(shí)水溫41℃,溶解氧3.8-4.4mg/L。掛膜時(shí)間10天,期間隨時(shí)檢查掛膜情況,鏡檢游離菌的情況及膜上微生物的生長發(fā)現(xiàn)膜上菌的生長良好,游離菌減少,膜變得越來越厚。此時(shí)掛膜結(jié)束,開始運(yùn)行。
當(dāng)生化池內(nèi)培菌、掛膜完成,生物膜基本滿足連續(xù)進(jìn)水要求后,6月25日-28日生化池開始連續(xù)進(jìn)水,高溫外排水溫度70-80℃,通過電磁閥進(jìn)入調(diào)節(jié)池,通過離心泵將調(diào)節(jié)池水(水溫降至65℃左右)泵入生化池,生化池出水溢流進(jìn)入沉淀池,經(jīng)沉淀后外排。進(jìn)水流量1.98m3/h,水力停留時(shí)間14小時(shí),生化池溫度49-50℃。6月29日-7月5日生化池進(jìn)水流量提高至3.54m3/h,水力停留時(shí)間8小時(shí),生化池水溫56-58℃,從6月30日起,進(jìn)水污水含油量、CODcr開始波動(dòng),7月3日后CODcr開始從320-420mg/L上升至450-490mg/L,油含量超過20mg/L,并持續(xù)升高,生物處理后出水出現(xiàn)波動(dòng),CODcr略有增高,表明生化池負(fù)荷過大。7月5日將進(jìn)水流量調(diào)至2.8m3/h,水力停留時(shí)間10小時(shí),生化池溫度52-55℃。7月6日以后,進(jìn)水進(jìn)一步惡化,進(jìn)水CODcr達(dá)到490-590mg/L,7月9日生化池進(jìn)水流量調(diào)至2.2m3/h,水力停留時(shí)間12小時(shí),生化池溫度48-61℃之間波動(dòng)。進(jìn)水pH值在7.77-8.52之間,生化出水pH值在7.85-8.70之間,氯化物濃度在7998-8935mg/L之間,僅一次檢測到氯化物濃度異常升高到12659mg/L,生化池溶解氧基本控制在4.0-6.0mg/L之間。
7月12日后中試小組認(rèn)為此時(shí)的來水已完全不同于中試準(zhǔn)備階段的污水,決定嘗試生化出水后進(jìn)一步降低CODcr的其它輔助手段。首先進(jìn)行了混凝沉淀、過濾、延長曝氣時(shí)間的現(xiàn)場小試,從現(xiàn)場小試的結(jié)果來看,效果較理想。在征得綏中36-1工程項(xiàng)目組的同意后,于是7月27日開始中試調(diào)整設(shè)備的加工,7月31日設(shè)備加工完畢,運(yùn)抵現(xiàn)場,8月3日安裝完畢。8月4日開始運(yùn)行,進(jìn)水流量1.5m3/h,8月8日-8月10逐步將進(jìn)水流量升高到2.8-3.4m3/h,以考察系統(tǒng)在較高負(fù)荷狀態(tài)下的運(yùn)行狀況,8月11日以后系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)水流量穩(wěn)定在2.6m3/h水平,生化池溫度55℃左右直到中試結(jié)束。在第二階段運(yùn)行期間,來水溫度在64-76℃之間,生化池溫度基本控制在53-60℃之間,進(jìn)水pH值在7.55-8.16之間,生化池pH值在7.15-8.02之間,氯化物濃度在7248-8297mg/L之間。在第二階段運(yùn)行期間,經(jīng)生物處理系統(tǒng)處理后,生化出水CODcr在172-268mg/L之間。
4、中試結(jié)論
通過以上對(duì)綏中36-1原油處理廠含油污水經(jīng)物化處理后采用高溫菌種生物法的現(xiàn)場中試工作的結(jié)果分析,我們可以對(duì)此次中試得出以下基本結(jié)論:
4.1.綏中36-1原油處理廠含油污水經(jīng)過物化處理后采用高溫菌種生物處理,在上游酸化和無酸化作業(yè)時(shí),完成處理后污水達(dá)到國家GB18486-2001《污水海洋處置工程污染控制標(biāo)準(zhǔn)》是完全可行的。
4.2.研究篩選出的針對(duì)綏中36-1原油處理廠污水有機(jī)污染組分的耐高溫石油降解微生物菌株完全能夠適應(yīng)綏中36-1原油處理廠外排污水酸化作業(yè)階段和無酸化作業(yè)階段的水質(zhì),微生物在系統(tǒng)中生長繁殖、降解活性高。
4.3.接觸氧化工藝適用于綏中36-1原油處理廠的外排高溫污水的水質(zhì)特點(diǎn),在上游平臺(tái)酸化作業(yè)期間,來水CODcr濃度高,波動(dòng)劇烈的條件下,經(jīng)生物處理后CODcr也能達(dá)標(biāo)排放。鏡檢發(fā)現(xiàn),在溫度高達(dá)60℃條件下運(yùn)行,生物膜中微生物的生長沒出現(xiàn)異常。
4.4.該工藝運(yùn)行,生物膜能夠?qū)崿F(xiàn)自主更新,不需要更換菌種即可適應(yīng)由酸化污水-無酸化污水-酸化污水的水質(zhì)改變。
4.5.高溫生物處理系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),運(yùn)行溫度為55℃左右,可處理來水CODcr約600mg/L、石油類含量30mg/L的沖擊負(fù)荷。保證出水CODcr小于300mg/L。
4.6.高溫生物處理系統(tǒng)對(duì)綏中36-1原油處理廠外排高溫污水中的石油類、揮發(fā)酚、硫化物都具有極好的去除效果,經(jīng)生物處理后,保證了這些污染物的達(dá)標(biāo)排放。
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