南煤龍川電石渣供漿系統(tǒng)脫硫改造工程
山西陽泉南煤龍川發(fā)電有限責任公司2×135MW機組煙氣脫硫原系統(tǒng)采用“石灰石─石膏濕法”脫硫工藝,由于石灰石粉原料供應成本昂貴,使該廠脫硫設備的正常運行相當被動。從2008年3月份以來,我們經(jīng)過周密的考察設計,有效利用距離該廠3km遠的“陽煤集團氯堿分廠”的“電石渣”廢料,建設并投運了“電石渣─石膏法”脫硫工藝的經(jīng)濟型原料供應系統(tǒng)。
該“電石渣─石膏法”制漿系統(tǒng)主體工程于2008年10月份建成試運,于同年11月3日到2009年1 月21日進行了包括工藝優(yōu)化、單體試運、自控完善、缺陷整改和整體運行等多方面的協(xié)作調(diào)試工作,經(jīng)過多番努力,調(diào)試效果已完全達到了設計要求,并于2009年1 月31日全部交付業(yè)主投運。
電石渣主要成份是Ca(OH)2,溶解性比傳統(tǒng)的石灰石高的多,堿性更強,是經(jīng)濟實用高效的煙氣脫硫原料;通過我們反復試驗比對,電石渣作為中強堿,脫硫效果很好,在正常運行工況下,脫硫效率很容易維持在95%以上,完全附合國家環(huán)保要求。南煤龍川發(fā)電有限責任公司“電石渣─石膏法” 制漿系統(tǒng)的主要情況總結如下:
1、脫硫電石渣系統(tǒng)所有的回轉機械設備安裝標準比較高,帶負荷能力較強,為全系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行打好了基礎。
2、自動化控制、監(jiān)測保護措施與工藝執(zhí)行原件的運行情況比較可靠全面,工藝機動性較強,這也是這套系統(tǒng)安全運行的一大優(yōu)勢。
3、電石渣供應能完全滿足兩臺爐全煙氣脫硫的需要,而且余量較大、質(zhì)量較高,經(jīng)過一定的調(diào)試和運行后,整個脫硫系統(tǒng)和陽煤氯堿廠供應系統(tǒng)能夠達到物料供應平衡、設備連續(xù)運行、操作簡單可靠的效果,設備運行參數(shù)和各項指標能滿足設計要求。
4、不論是一臺爐運行還是兩臺運行,都能達到95%以上的脫硫效率,電石渣制漿系統(tǒng)都能夠應對自如,不會發(fā)生溢漿、堵漿和供料不足等問題,達到了設計工況的最好效果。
5、通過我們專業(yè)化的設計、調(diào)試和培訓等成套系統(tǒng)的工作流程,電廠和化工廠生產(chǎn)單位的運行員工已經(jīng)能夠完全掌握并勝任各種工況下的運行啟停與參數(shù)調(diào)整任務,能夠很好地完成本脫硫系統(tǒng)運行工作。
通過對南煤龍川發(fā)電有限責任公司脫硫系統(tǒng)的技術改造,進一步表明電石渣作為脫硫劑經(jīng)濟實用,能夠節(jié)省大量的運行成本和原料消耗,實現(xiàn)了以廢治廢的目的。
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