全膜法工藝的應用
全膜法工藝的應用
1.項目概況
青島恒源熱電有限公司2002年新建項目中,鍋爐補給水系統(tǒng)設計規(guī)模為供水量2X90m3/h。產水水質符合高壓鍋爐給水規(guī)范,電導率<0.2μS/cm,SiO2<20ppb,硬度≈0。該鍋爐補給水系統(tǒng)采用超濾、反滲透、電除鹽等先進的工藝技術,控制系統(tǒng)設計為:PLC+上位機自動控制?偼顿Y約600萬人民幣。
2.原水水質
系統(tǒng)的原水是自來水廠處理后的當?shù)厮畮焖,水質如下:
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3.工藝流程
工藝流程采用了‘超濾+單級反滲透+EDI’的全膜法流程:
原水泵→蒸汽加熱器→盤式過濾器→SFP超濾裝置→還原劑加藥裝置→阻垢劑加藥裝置→5μm保安過濾器→高壓泵→反滲透(RO)裝置→中間水箱→中間水泵→EDI裝置→除鹽水箱→除鹽水泵→加氨PH調節(jié)裝置→用水點
預處理系統(tǒng)選用盤式過濾器+超濾工藝,其中盤式過濾器的主要作用是攔截水中可能的大顆粒物質,保護超濾膜。其中超濾采用的是專為反滲透預處理設計開發(fā)的中空纖維超濾產品,EDI裝置使用的是最新的OMEXELL210型EDI。
這些膜分離產品的應用,使得整個車間布置簡潔、工程建設周期大大縮短。而且廠房高度僅需4米多,節(jié)省了相當?shù)赝两ㄍ顿Y。
4.運行記錄
自2002年11月初投運至今,超濾進水水質較差,SDI15檢測不出;而超濾產水SDI15則保持在2以下。反滲透的進水電導率在250—300µS/cm,產水電導率則在3µS/cm左右。在此進水條件下,EDI的產水水質在12—13M?cm(@25℃)。如圖4所示。因此,在類似原水水質條件下,采用一級反滲透加EDI完全能夠滿足高壓鍋爐用水的要求。
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鍋爐給水的一個重要水質指標是硅含量。為此,對流程幾個點總硅的含量進行了檢測,結果如下:
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可見,EDI產水的活性硅含量完全滿足要求,EDI對弱電解質硅的脫除率為86%。
結論
在鍋爐補給水制備工藝中,采用超濾技術替代傳統(tǒng)的砂濾及活性炭、采用反滲透技術替代陽陰床一級除鹽、采用EDI替代混床離子交換構建的全膜法工藝,在青島恒源熱電廠的運行經驗表明,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,產水電導率小于0.09µS/cm,總SiO2含量為7ppb左右,完全滿足鍋爐用水要求。
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