淺析陽離子交換器中排損壞原因及處理
摘要:本文分析了我廠水處理離子交換器不能在高負(fù)荷下運(yùn)行的原因,介紹了原系統(tǒng)設(shè)備存在的缺陷,并對之進(jìn)行理論分析和改造,使交換器原出力提高30%,水處理制水能力由360t/h提高至420t/h。
關(guān)鍵詞:離子交換器 壓差 負(fù)荷
一、前言
巨化熱電廠水處理車間有六套離子交換器,但不能達(dá)到設(shè)計負(fù)荷能力,總制水量約360t/h,不能滿足生產(chǎn)要求,預(yù)處理設(shè)備采用陽陰離子交換法脫鹽。
二、問題的發(fā)現(xiàn)
隨著供熱發(fā)電機(jī)組的不斷擴(kuò)建,我廠對外供汽供水量逐年遞增,為了滿足生產(chǎn)高峰期制水供水的要求,我廠水處理車間的制水設(shè)備經(jīng)常超負(fù)荷運(yùn)行。而離子交換器內(nèi)沒有壓縮空氣吹掃裝置,造成進(jìn)出口二端壓力偏高,設(shè)備不能在高負(fù)荷下運(yùn)行。另外離子交換器設(shè)有中排裝置,強(qiáng)制高負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,使中排裝置壓彎損壞問題隨新機(jī)組增加日趨嚴(yán)重,發(fā)生的頻率越來越高,有時甚至在短短的3個月之內(nèi),新更換的中排裝置即發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞,支管嚴(yán)重變形、下彎,支撐槽鋼中部出現(xiàn)斷裂,中排母管下塌呈“v”形狀,整個裝置如同一龜背殼狀。中排裝置損壞后輕者使離子交換器設(shè)備周期制水量下降,運(yùn)行周期變短,設(shè)備再生操作頻繁。重者使設(shè)備中排出水漏樹脂,設(shè)備無法再生操作,這種狀況已嚴(yán)重影響了系統(tǒng)運(yùn)行的安全可靠性。
三、原因分析
除鹽水制水設(shè)備中為什么離子交換器會出現(xiàn)不能在高負(fù)荷下運(yùn)行呢?經(jīng)過進(jìn)一步的分析和探討,這是因?yàn)槲覐S離子交換器內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在著缺陷:
(1)離子交換器在運(yùn)行過程中易形成樹脂干層。離子交換器在運(yùn)行中樹脂會出現(xiàn)干層,這是因?yàn)樗鼈兊碾x子交換器用進(jìn)口閥調(diào)節(jié)運(yùn)行流量,交換器長時間處在低壓的狀態(tài)下運(yùn)行,最后積聚在樹脂層內(nèi)形成干層,從而給離子交換器中排損壞創(chuàng)造了基本條件。有資料介紹,離子交換器在0.4—0.6MPa的壓力下運(yùn)行可以消除樹脂產(chǎn)生干層的現(xiàn)象,而我廠的離子交換器運(yùn)行壓力大多為0.35—0.37MPa,與資料介紹的數(shù)據(jù)相比稍有偏低。
(2)運(yùn)行中樹脂壓脂層的壓差過大,是中排損壞的根本原因。我廠的離子交換器其實(shí)也是一臺二級過濾器,當(dāng)無閥濾池或者前級過濾設(shè)備運(yùn)行工況不穩(wěn)定或設(shè)備有故障時,或周圍環(huán)境存在污染,如合成氨廠污染大量的懸浮物會穿透濾水設(shè)備而進(jìn)入離子交換器,在其樹脂壓層內(nèi)聚集,從而使離子交換器進(jìn)出口壓差增大,在運(yùn)行中易對整個中排裝置產(chǎn)生很大的應(yīng)力。
在一般情況下,離子交換器中排裝置損壞是從支管發(fā)生彎曲開始的,根據(jù)我廠離子交換器中排裝置向下彎曲的初始情況,運(yùn)用材料力學(xué)進(jìn)行分析,因?yàn)槲覐S離子交換器中排裝置的支管采用DN32的不銹鋼管制作而成的,通過計算其中1根最長支管的彎曲變形情況可知,即:當(dāng)最長的1根支管出現(xiàn)向下彎曲變形時,其壓脂層上下的壓差為0.0441MP a。而我廠的離子交換器進(jìn)出口起始壓差約為0.035—0.045MPa。
(3)長期的超負(fù)荷運(yùn)行是離子交換器中排損壞的一個重要原因。我廠的離子交換器在運(yùn)行中常常出現(xiàn)頂表,其運(yùn)行流量超過150t/h,運(yùn)行流速超過了30m/h?;旌想x子交換器常常維持在270t/h的負(fù)荷下運(yùn)行,運(yùn)行流速甚至達(dá)到85m/h。
(4)系統(tǒng)改造不盡合理,是離子交換器中排裝置易損壞的一個重要原因。我廠離子交換器沒有進(jìn)出口壓差監(jiān)測系統(tǒng),當(dāng)設(shè)備高負(fù)荷運(yùn)行時,沒有評判標(biāo)準(zhǔn),易失去控制。
四、解決辦法
根據(jù)上述分析可知,造成我廠離子交換器不能高負(fù)荷運(yùn)行的原因,可通過運(yùn)行和設(shè)備兩種途徑分別加以解決。
4.1運(yùn)行方面
1、制離子交換器的運(yùn)行壓力。通過控制其出水閥開度的辦法調(diào)節(jié)離子交換器的運(yùn)行壓力,使之盡可能達(dá)到或接近0.4Mpa以上壓力運(yùn)行。
2、在制水過程中監(jiān)測離子交換器兩端的壓差,使之盡可能保持在0.1Mpa以內(nèi)。經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)離子交換器運(yùn)行壓差較大,以充分小反洗后,其壓差僅能下降到0.055Mpa左右。在運(yùn)行過程中當(dāng)離子交換器壓差≥0.1Mpa時,應(yīng)立即停運(yùn)進(jìn)行小反洗以去除壓脂層中的懸浮物,使之兩端壓差變小,這種方法十分簡便奏效。
3、格控制設(shè)備的運(yùn)行負(fù)荷。離子交換器運(yùn)行流量嚴(yán)格控制在120t/h以內(nèi),混合離子交換器嚴(yán)格控制在200t/h以內(nèi)。同時離子交換器運(yùn)行流速在設(shè)計上應(yīng)取值20-25m/h,陰離子交換器運(yùn)行流速在設(shè)計上可以取值25-30m/h,而混合離子交換器的運(yùn)行流速應(yīng)盡可能控制在60m/h以下。
4、控制好預(yù)處理的出水水質(zhì),對清水濁度進(jìn)行定期監(jiān)測。如澄清池運(yùn)行工況不好,清水經(jīng)無閥濾池過濾后濁度仍然較大,應(yīng)立即采取措施,使之恢復(fù)正常。
4.2設(shè)備方面
1、現(xiàn)有的預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行大修。在大修中發(fā)現(xiàn)1號無閥濾池的格柵支撐水泥柱有些已經(jīng)倒塌,造成了清水室與濾水室短路,澄清池出水在無閥濾池中實(shí)際上未經(jīng)過濾,從而使大量的渾濁物直接進(jìn)入離子交換器,造成離子交換器內(nèi)過水不暢,形成較大的壓差,當(dāng)形成的壓力超過一定的限度時,就會造成離子交換器中排彎曲變形。
2、離子交換器的中排支撐槽鋼進(jìn)行了加固處理。支撐槽鋼的數(shù)量由2根增加至4根,并在最長的槽鋼上進(jìn)行背靠背的焊接一根短槽鋼,以增加其強(qiáng)度。槽鋼加固后,經(jīng)計算離子交換器中排最長的一根支管可承受ΔP為0.14Mpa的壓差而不會被壓彎,實(shí)踐證明:此時離子交換器運(yùn)行流速可增至40m/h以上。
3、擬定取消中間水泵。由于系統(tǒng)沒有中間水箱,因此我們考慮取消中間水泵而適當(dāng)提高清水泵的揚(yáng)程運(yùn)行,這樣既簡化系統(tǒng),又降低系統(tǒng)的檢修維護(hù)費(fèi)用。
4、采用新型中排支管。原有支管滌綸套包扎以后體積較大,易老化開裂而造成中排漏樹脂,所使用滌綸套支管的設(shè)備維修周期較短。近年來德國、日本先后采用了插管式支管,它使整個中排裝置位于壓脂層上部。從而避免了壓脂層壓差過大對中排裝置造成的不利影響。由于插管式支管布水性能較差些,近兩年國內(nèi)開始采用了T型不銹鋼繞絲中排支管,該支管通過不銹鋼絲間的縫隙進(jìn)行濾水,它的受力面積較小,布水效果比滌淪套支管更好,同時還可以免去經(jīng)常更換滌淪套而帶來的麻煩。目前,2004年8月后我廠已對全部離子交換器實(shí)施這種改造。
五、效果的檢查
通過一系列運(yùn)行調(diào)整以及設(shè)備改造,我廠水處理制水能力得到很大提高,出力水平由360t/h提高至420t/h,交換器原出力提高30%。
2003—2004年對現(xiàn)有的幾臺離子交換器和混合離子交換器進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),其中排嚴(yán)重受損情況已得到了根本的好轉(zhuǎn)。1年多來,未發(fā)生過一起因離子交換器中排裝置損壞報廢而引起的設(shè)備故障,這一成果可以使我廠每年減少中排檢修費(fèi)用6萬元,減少了檢修工作量,并且可使水處理設(shè)備的安全可靠性大大增加。
六、結(jié)論及建議
設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行,預(yù)處理設(shè)備存在著較大的缺陷,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行工況不穩(wěn)定時,常會造成離子交換器運(yùn)行壓差過大,如果在運(yùn)行上不加以控制,設(shè)備上不加以管理,技術(shù)上不加以更新改造,很容易使離子交換器中排損壞。在運(yùn)行過程中應(yīng)該嚴(yán)格控制系統(tǒng)進(jìn)出口的流量和壓差,并且在不需十分必要的情況下,勿開啟中間水泵,從而造成對離子交換器的損傷;在機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計上支撐槽鋼應(yīng)由2根增加至4根并且采用背對背焊接,增加其強(qiáng)度,在此同時應(yīng)該做好對床內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)的防腐工作,以免因?yàn)檫B接部位的腐蝕造成支撐結(jié)構(gòu)的塌陷,從而增加陽離子損壞的程度;在有條件的情況下,應(yīng)采用T型不銹鋼繞絲支管代替滌綸套支管,因?yàn)榍罢呒词乖谝凰查g受到過大的壓力,造成彎曲變形,但在壓力消失后,T型不銹鋼繞絲支管會迅速恢復(fù)原來正常狀態(tài),這樣設(shè)備不會受到損傷,不會產(chǎn)生樹脂跑漏現(xiàn)象。這些措施將會使離子交換器設(shè)備的安全可靠性以及出力能力大大提高,減少樹脂泄漏,降低了檢修工作強(qiáng)度,大大降低了檢修成本。
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